根本原因分析技术在核电制造中的实践应用.docx

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1、根本原因分析技术在核电制造中的实践应用摘要:运用RCA方法对工厂不符合项进行分析,识别制造过程 和体系运行中存在的问题,制定预防措施,以提高制造企业质量管理 水平。关键词:核电;根本原因分析;应用核能作为国家多元化能源供应的重要组成部分,其安全性和经济 性倍受瞩目,尤其日本福岛核事故后,核安全再次引起世界人民的关 注。核电设备制造过程中任何质量隐患都有可能导致严重的后果,在 当前核电建设批量化、规模化的背景下,核电设备质量管理水平、风 险监测、评估及预警水平的提升就显得尤为重要。制造过程中针对已 发生的不符合项进行分析,需借助有效的方法才能实现,同时制定一 系列合理、可行的纠正和预防行动措施,

2、降低质量风险点,避免类似 事件重复发生,杜绝可预见的制造周期风险。文章将结合工厂不符合 项实例对根本原因分析技术(RCA-Root Cause Analysis,简称RCA) 运用进行探讨。1. RCA理论知识概述20世纪末根本原因分析技术成为核电站设备故障分析、纠正和 预防的重要方法,美国能源部发布的根本原因分析指南 (D0E-幅与丁。-1004-92)定义其为:一种原因,当这种原因被纠正后, 将会防止此类事故的再次发生。分析流程为:(1)收集信息;(2)分析评价;(3)制定纠正措施;(4)反馈;(5)跟踪验证。主要分析方法有因果图法、5Why分析法、头脑风暴法等。2. RCA实例解析*年*

3、月*日,*项目反应堆压力容器在加工放气管孔时局部位 置尺寸超差,图纸孔径要求值为 33. 22 (+0.13/0) mm,现实测直 径尺寸为33. 37mm-33. 52mm,此起质量事件开启外部不符合项报 原设计审批,严重影响生产周期,对公司质量信誉造成不良影响。现 依照根本原因分析流程,采用因果图法和5Why分析法对该不符合项 进行根本原因分析、提出改进措施以避免类似风险事件再次发生。3. 1收集信息主要包括现场信息和记录信息。现场信息指事发现场、部位影像 信息;记录信息指制造工序的质量记录、设备记录和管理流程规定。 针对该不符合项,质量人员对放气管孔现场加工状态进行拍照,组织 专责检查员

4、对加工尺寸进行现场复检,收集尺寸检查记录、机械加工 工艺、设备每日点检记录等,同时与操作者核实事发经过。4. 2分析评价此阶段主要是对质量事件进行调查和详细描述,通过根本原因分 析方法识别事件的根本原因。5. 2. 1事件调查成立RCA小组,召集对该类问题有丰富知识和经验的人员进行调 查分析。质量事件调查过程保证客观、公正和实事求是。调查的方式 有文件审查、现场调查(访谈)、现场检查和实验验证等,调查结束 后对事件进行描述。此次事件公司成立RCA调查组,质量部门负责人任组长,调查组 成员由质量、技术、生产及操作者等人员组成。调查组采取文件审查 和现场访谈方式,内容包括:工艺的可操作性及完整性、

5、机加设备维 护保养状况、设备故障、人员技能情况、操作加工难度,钻头选用情 况,人员当日心理状况,项目进度安排,工作环境要求,测量仪器等, 最终形成了质量事件详细描述报告。事发当日在加工排气管孔前,操 作者欲领取中30mm钻头,由于库存原因仅领取到32mm钻头,考虑 该工序考核节点临近,向主管调度反应情况后,即进行了钻孔加工。 为避免加工风险,操作者在钻孔至10mm左右,测量加工尺寸为 32. 5mm,表面状态符合要求,钻头两切削刃同时排屑,切削平稳, 随即继续加工直至钻透,并进行了精锋加工,加工后检查发现孔壁未 全部精镇见光、见圆,有明显沟痕残留(见图1、2),测量孔尺寸局 部超差。6. 2.

6、2根本原因分析确认根本原因,通常使用因果图法找出产生问题的全部原因,并 用“5Why法”从全部原因中找出问题产生的根本原因。对放气管质 量事件分析如下:(1)人员:机床操作人员质量意识薄弱,对加工风 险预估不足;机床操作人员存在赶工心理;人员技能及经验不足。此 因素为导致事件发生的主要原因。(2)管理:此加工工序为月度重点 考核项,生产计划考核时间不合理,实际加工时间不足,问题反馈不 够及时,此因素为导致事件发生的间接原因。(3)工艺方法:机械加 工工艺不完善,未明确规定加工孔的各个步骤所用刀具的尺寸及使用 方法,此因素为导致事件发生的根本原因。7. 2.3制定纠正措施纠正措施是为了消除已发现

7、或潜在不期望情况的原因所采取的 行动,是在根本原因分析的基础上,采取针对有效性措施以保证同类 或类似问题不会重复发生的治本方法。制定放气管质量事件纠正措施 如下:(1)经验反馈:以“经验反馈报告单”的形式对操作者进行经 验反馈,增强质量风险防范意识。强调发现存在质量风险须立即停工, 待工艺部门研究制定方案后再行操作。(2)技能培训:对操作者进行 孔加工方法技能培训。(3)工艺:完善、细化工艺,在工艺中明确所 选刀具的尺寸。(4)生产考核计划根据设备、人力资源等状况进行定 期修正。8. 2. 4反馈反馈是对纠正措施实施情况的响应,行动方在实施纠正措施时要 做好记录,并反馈实施中发现的新问题;监督

8、方要对提出的纠正措施 计划有效性进行检查。9. 2. 5跟踪验证对质量事件的纠正行动实施情况和效果,要进行跟踪和验证,以 确保行动方能有效实施并保持下去,跟踪验证工作不止一次,应该进 行多次验证,并记录验证结果,特别应关注是否有遗留问题。质量人 员对放气管孔加工超差质量事件中制定的每一个纠正措施进行了跟 踪,验证行动措施的执行结果,评价纠正措施切实有效。3结束语根本原因分析技术广泛应用于核电领域,在制造企业中用以识别、 发现生产过程和体系运行中存在的问题,提高产品质量水平、确保产 品符合顾客要求。进行根本原因分析时,须做到“不查清根本原因不 放过”、“不查清责任不放过”以及“不落实纠正措施不放过”,只 有这样,才能发挥根本原因分析技术在核电设备制造质量管理中的重 要价值,切实提高核电设备制造业的质量管理水平。参考文献1郎志正.质量管理及其技术和方法M.北京:中国标准出版社, 2003.2柴邦衡.IS09000质量管理体系M.北京:机械工业出版社, 2011.作者简介:张娟(1983-),女,山西省运城市,硕士研究生,助 理工程师,主攻核电质量管理。

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