汽机大修总结.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date汽机大修总结#1机汽机大修总结#2机汽机大修总结批 准:审 定:审 核:复 审:初 审:编 制: 汽 机 分 场2009年7月28日#2汽轮机组A级检修报告1. 修前运行数据从上次大修结束至此次大修开始运行小时数25903.45小时,备用7958.4小时,从上次大修结束到本次大修开始小修 2次,停用小时数650小时。从上次大修结束至本次大修开始非计划停用 0次0小时,

2、非计划停运系数 0 ,其中,强迫停运 0小时。从上次大修结束至本次大修开始日历小时数34680,可用小时33861.99小时,可用系数 98.12% 。2. 修前设备状态2.1主汽轮机效率低,真空低且严密性不合格。2.2高压调节门阀头及阀座在机组多次大修期间对其进行研磨,致使阀座密封线下沉及阀头磨损严重,导致高压调速汽门行程改变,造成阀门关闭不严。2.3水塔膨胀节腐蚀严重,无法修补。2.4 #4、#5给水泵流量不足。3.大修主要目标3.1本次大修所要解决的问题3.1.1主机热效率低。3.1.2真空严密性不合格。3.1.3 #5、6给水泵流量偏低。3.1.4水塔膨胀节改造。3.1.5给水温度低。

3、3.2本次大修所要完成的主要工作3.2.1高压调速汽门阀头及阀座更换。3.2.2水塔膨胀节改造。3.2.3真空泵返厂。3.2.4 #4、5给水泵返厂校泵。3.2.5油动机、压差阀、平衡阀返厂做实验。3.2.6疏放水管和空气管换厚壁管,进口阀门修复。3.2.7配合化学和金属监督专业完成监督检查项目。3.3本次大修所要达到的主要目的3.3.1大修后机组一次启动成功,按时接带负荷,120天内不发生非停事件或连续运行120天以上。3.3.2在BMCR工况下,汽轮机热耗率8496.6KJ/Kwh,机组供电煤耗360g/kwh.3.3.3大修后主机各轴承振动0.076mm,温度85,真空度达到95%以上。

4、3.3.4不发生人为责任的设备损坏事故和人身轻伤事故。4.主要检修对策4.1 #6瓦下瓦宏观检查发现层补焊区域有6mm左右脱胎痕迹。纠正措施:返回汽轮机厂重新挖补乌金补焊,补焊后进行超声检测和着色渗透检查合格。4.2 #2机右高压主汽门壳内壁铸造缺陷引起的开裂性裂纹。纠正措施:现场将右侧高压主汽门的裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。4.3 #5号给水泵涡轮乌金脱落。纠正措施:返厂重新浇注乌金,并调整间隙至合格,已处理完毕。4.4前箱后油档、中箱前后油档、密封瓦内油档铜齿磨损严重。处理措施:重新镶铜齿,间隙调整至合格范围。4.5四、五瓦外油档铜齿磨损严重。处理措

5、施:更换接触式油档,三瓦外接触式油档部分损坏,更换新型接触式油档。4.6再热管道和中压导气管部分弯管组织劣化。处理措施:更换弯管。4.7 #6号给水泵出口电动门无损检测发现外表面三处裂纹,阀门入口侧肩部裂纹长度约30mm两条,出口侧肩部裂纹长度约10mm一条,裂纹深度约到10mm。纠正措施:现场将门体外表面裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。4.8 #3、4凝结水泵首级导流壳汽蚀严重。纠正措施:更换新件。5.实际检修效果5.1.汽缸部分5.1.1对高、中、低压外缸及高压内缸进行全面检查,未发现缺陷。5.1.2对喷嘴、隔板及隔板套全面检查,其中高压第#6-#9隔板

6、炉侧、#8、#9、#11隔板电侧叶顶汽封结合面及中压#3套结合面有蒸汽冲刷痕迹,经补焊研磨处理完毕,其它检查无缺陷。5.1.3对轴封和各抽汽管道检查,未发现异物。5.1.4检查各部套膨胀间隙,对不合格处打磨至符合要求。5.1.5对滑销系统进行检查,其中后立键膨胀间隙超差无法恢复,已填写不符合项报告。其余均已修整间隙至设计范围内。5.1.6对汽缸结合面、各部套、导汽管等部件紧固螺栓清扫过扣,送金属校检,不合格螺栓全部更换完毕。5.1.7合空缸紧1/3螺栓检查结合面间隙,0.05mm塞尺不入。5.2转子部分5.2.1转子进行全面检查,未发现异常。5.2.2对转子跳动、瓢偏等进行检测,高压对轮处跳动

7、0.055、瓢偏0.0175;中压前轮处跳动0.16、瓢偏0.025,中压后轮处跳动0.08、瓢偏0.03;低压前轮处跳动0.05、瓢偏0.005,低压后轮处跳动0.075、瓢偏0.0075;圆周跳动超差已填写不符合项报告。5.2.3各转子中心孔金属监督专业宏观检查合格,NDT检验合格。5.2.4对各对轮的销子孔和对轮螺栓进行清扫检查,未发现磨损拉毛现象。5.2.5对中压转子短轴、低压转子前后短轴螺栓紧固。5.2.6#1-#9瓦轴径检查未发现磨损。5.2.7测量轴径椭圆度、圆锥度、扬度。其数据均在设计范围内。5.2.8测量并调整各瓦处转子相对油档洼窝中心。5.2.9轴系中心:对轮位置上下高差上

8、下张口左右偏差左右张口高中轮(修前)高轮低0.245下张口0.54高轮偏炉0.525炉张口0.02中低轮(修前)中轮高0.145下张口0.01中轮偏炉0.235炉张口0.04低发轮(修前)发轮高0.10上张口0.08低偏电0.10电张口0.01高中轮(修后)0下张口0.4700中低轮(修后)中轮低0.01下张口0.01中轮偏炉0.025炉张口0.01低发轮(修后)发轮高0.10上张口0.015发偏电0.040发励轮(修后)0下张0.01005.3轴承部分5.3.1分别对#1-#9轴承进行宏观检查,#6瓦下瓦发现一处脱胎痕迹,已处理完毕。5.3.2 中心调整后对各个轴瓦垫铁进行认真研磨,至接触面

9、良好。5.3.3 #1-#9轴瓦顶隙超差,已填写不符合项;轴承紧力调整至合格。5.3.4 #1-#9轴瓦更换新的瓦温线。5.3.5 #1-#9轴承紧力调整合格。5.4通流间隙5.4.1测量轴向通流间隙。其中中压缸通流间隙斜面值20级-22级数值偏小,最大超差为比设计值小2.5mm。低压缸通流间隙斜面值29级、34级数值偏小,最大超差为比设计值小3.9mm,与上次大修数值基本相同。中压缸通流间隙叶顶间隙级左侧数值偏小,最大超差为比设计值小.mm。低压缸通流间隙叶顶与隔板间隙30级、34级数值偏小,最大超差为比设计值分别小1.15mm、0.6mm,已填写不符合项报告。5.4.2对轴封和隔板汽封、叶

10、顶汽封分别进行调整至设计值。5.5保温、油漆部分主机高中压缸及中低连通管检修项目结束后,对主机汽缸、高压进汽管、中压进气管及中低连通管级进行保温恢复。上下缸粘贴保温要求为上缸粘贴3层硅酸铝,外包6层甩丝毯;下缸粘贴3层保温棉,外包8层甩丝毯;最终保温层厚度为上缸为上缸240mm,下缸为290mm。高压进汽管、中压进汽管及中低连通管保温恢复过程符合设计要求。所有更换阀门、管道及改造设备均以刷油漆完毕,汽缸油漆修复完毕。所有保温及恢复过程均由验收人员验收合格。5.6 EH油系统5.6.1油动机:因我厂不能油动机进行试验及检修,必须返厂维修,油动机返厂做试验性能良好,更换油动机上的滤网及密封件并对伺

11、服阀进行检测合格,在返厂做试验时检查发现有一条高压调速汽门油动机活塞杆磨损严重,更换新的活塞杆。5.6.2 EH油箱:对EH油箱内部进行清扫,内部有少许杂质,全部清除后化学人员验收合格后回装,并且更换系统中的来回油滤网及密封圈。5.6.3高低压蓄能器:本次大修没有对高低压蓄能器胶囊进行检查,对其进行冲氮气检查压力都正常(高压0.910.2Mpa,低压0.21Mpa)。5.6.4 EH油冷油器:清扫冷油器铜管并且打压0.3Mpa,管系无漏泄部位。5.6.5 EH油系统耐压试验合格,无漏点,安全阀动作压力为16.8Mpa,#1油泵出口压力为:14.7Mpa,#2油泵出口压力为:14.8Mpa。并且

12、更换EH油系统滤网。5.7密封油系统5.7.1压差阀、平衡阀、安全阀返厂调做试验,发现平衡阀阀芯磨损严重,安全阀阀芯卡涩对其进行更换新的备件并做试验合格。5.7.2密封油箱清扫,浮球阀检查,经验收合格后回装,并对该系统漏点进行处理,更换滤网。5.7.3密封油空氢侧冷油器水侧清扫,进行打压0.3MPA,发现空氢侧冷油器胀口处均有泄漏部位,返厂对胀口部位进行补焊处理合格。5.7.4对压差阀、平衡阀等各个阀的信号管路进行清扫工作,以保证其内部清洁畅通。5.7.5因在本次大修前,空氢侧密封油泵压力一直稳定,所以在本次大修期间不对其进行检查工作,只更换新的机械密封。更换密封油系统排油烟风机出入口滤材。5

13、.8润滑油系统5.8.1主机冷油器:冷油器水侧清扫,并对冷油器进行打压0.3MPA,管系无漏泄部位,并对油水侧出入口门进行检查。5.8.2交直流润滑油泵:更换交流润滑油泵的轴承,解体检查发现交流润滑油泵的推力轴承磨损,油泵窜动0.32mm,更换新的推力轴承,重新调整油泵窜动间隙0.21mm合格。5.8.3主油箱: 清扫主油箱及射油器附件,尺寸均符合要求回装,更换射油器出口法兰垫为聚四氟乙稀垫.在本次大修时发现回油滤网破损严重,利用本次机会更换新的编织滤网60。5.8.4主油泵:全面检查各个部件完好,油泵串动为0.22mm,重新补瓦处理调整间隙为0.15mm,油泵与高压转子高差为0.23mm.5

14、.8.5高压油泵:全面检查各个部件尺寸在规定范围内,更换推力轴承46412(7416)回装油泵.5.8.6顶轴油泵:对其入口滤网进行清扫。5.8.7更换润滑油系统排油烟风机入口滤材。5.9保安系统:5.9.1大修时对危急遮断器解体检查,各个部件尺寸符合要求5.9.2解体保安操纵箱检查各个滑阀,各尺寸均符合要求,检查1、2滑阀上盖与主阀配合处K面密封面达到100%接触,其他各个部件尺寸数据合乎要求,清扫干净后回装.5.9.3对高中压自动关闭器进行解体检查,密封环良好没有更换,测量各个部件尺寸均符合要求,更换高压自动关闭器油封。5.10主机高中压主调门:5.10.1高压调速汽门: #2机组是198

15、7年12月投产使用,至今已进行七次大修。高压调节门阀头及阀座在机组多次大修期间对其进行研磨,致使阀座密封线下沉及阀头磨损严重,导致高压调速汽门行程改变,造成阀门关闭不严,严重威胁了机组的安全稳定运行。如果不对高压调速汽门阀头及阀座改造将造成阀门关闭不严,严重威胁了机组的安全稳定运行,在本次大修期间进行改造,更换新的阀头和阀座,并对密封线进行检查接触100合格,更换新的主调门螺栓74条.5.10.2高压主汽门:解体检查高压主汽门,各个尺寸均合乎要求,压密封线检查其密封达到100接触,没有进行外委研磨处理工作。在对#2机右高压主汽门检查是发现壳内壁铸造缺陷引起的开裂性缺陷,现场将右侧高压主汽门的裂

16、纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。5.10.3中压主调速汽门:清扫各部件氧化层,复查各个尺寸合格后进行回装。阀门研磨使其密封面达到100接触,更换调门螺栓46条。5.10.4中压主汽门:清扫各部件氧化层,检查发现预启阀行程为18mm,图纸要求为15mm,超差申请放行其他各个尺寸合格,对其进行研磨,处理使其密封面达到100接触,更换主门螺栓24条。5.11给水系统5.11.1#4、#5给水泵解体,泵泵芯返厂检修。5.11.2前置泵泵解体检修,更换机械密封、轴承,滤网清扫检查。5.11.3给水系统各阀门解体检修,出口门、逆止门、抽头门研磨检修, #5给水泵再循环调整

17、门外委修复,#6号给水泵出口电动门无损检测发现外表面三处裂纹,已处理完毕。5.11.4高压加热器、除氧器内部清扫检查,各安全门整定校验合格。5.11.5 #5、#6给水泵冷油器改造更换新冷油器;#4给水泵冷油器清扫检修,打压试验合格,油滤网清扫检查。5.12凝结水、真空系统5.12.1、#3、#4凝结水泵、疏水泵解体检修,凝泵导叶体均汽蚀严重,已经更换,入口滤网清扫检修。5.12.2、系统阀门解体检修,低压加热器内部清扫检查。5.12.3、真空系统做高水位灌水试验,检查发现3号凝汽器西侧8米高位置存在1.5米长裂纹,已用槽钢扣焊处理完毕。5.12.4真空泵返厂检修,返回后测量调整对轮中心,冷却

18、器清扫,气水分离器、液位计检修。5.13内冷水系统5.13.1内冷水泵解体检修,水箱、滤网清扫,冷却器清扫打压试验。5.13.2系统阀门解体检修,法兰垫片更换。5.14循环水系统5.14.1循环水泵解体检修。5.14.2凝汽器出入口碟阀严密性检查,清污机检修。5.15工业水系统5.15.1工业水泵解体检修,更换轴承及机械密封。5.15.2工业水泵出入口门及逆止门解体检修。5.16清污机及水塔检修5.16.1水塔膨胀节更换。5.16.2清污机槽道加固、紧固螺栓更换为不锈钢螺栓。6.标项及非标项目完成情况内容合 计标准项目特殊技术改造项目增加项目减少项目备 注计划685216实际6552133项目

19、减少原因:1)高主门研磨:解体高主门检查,阀门压线检查密封良好,此次大修不需要研磨。2)主油箱加装滤油机:大修期间设备未到货。3) 供热调整阀油站输油管改造:原计划将原设计胶管改为不锈钢管道,考虑机组膨胀对管道焊口的影响,此次大修未进行。7.检修质量控制在#2机大修中,严格控制检修工艺质量管理工作,具体如下:1大修前认真编制检修作业指导书,共计73本,其中三级验收的共计44本,设立W点223个,H点208个,P点5个。2严格执行检修作业指导书,认真执行和落实每个检修进度的解体、检修、回装、调试中的每一个质检点(W、H点),只有三级人员验收合格后,方可进行下一步工作,从而避免经验主义,人为因素引

20、起的不合格品发生。同时对于部分重点项目的关键质检点设置P点,进行四级验收,以保证设备检修的质量。3.认真执行不符合项报告,对于无法达到规定的检修质量标准要求时,该项目不影响设备的安全运行,经各级质检人员验收后,最后由检修副总或总工批准放行。4.对于非标准项目和技改项目,大修前制定改造方案,并相应编制作业指导书和安全作业指导书。5主机回装时,执行扣缸申请及回装控制程序。主机高、中、低压缸回装时,成立高、中、低压缸指挥机构,指定各级专职人员:指挥长、三级验收员、备件员、上缸作业人员、材料工具员、专职清扫员,明确各级人员的责任和义务并实行签字制度,扣缸中断时必须由各缸的施工组长看缸,任何其他人员一律

21、不准上缸。6.针对#1机组A级检修过程中的重大技改项目,我们编制了施工组织技术措施,从技术文件准备、物资准备、检修施工阶段的工序及进度控制、安全措施、试运行阶段等方面进行全面质量控制,使每个阶段的质量管理都有效地落实,确保重大技术改造项目的圆满完成。7.备品备件控制大修前编写并提交二号机组大修标准项目备件计划,大修过程中先后编写并提交了QJ-096-023大修补报第一批计划、QJ-096-029大修补报第二批计划和QJ-096-024#2机高压螺栓更换计划,备件到货基本保证了设备的回装工期,所有到货备件均经过班组技术员宏观检查验收,验收合格后方可领取使用。#2机组所有领用的备件经过设备试运后由

22、使用班组上报备件管理评价表,除安装在#3凝结水泵上的沈阳昊源生产制造的机械密封试运不合格外,其他备件均符合使用标准,现运行状况良好,能否经受住机组长周期运行的考验需要进一步观察。8.人工费用控制9.工期、人工、费用分析本次大修计划工期2009年05月21日2009年07月09日。 实际工期2009年05月26日2009年07月09日 计划工日:13601 实际工日:13381 计划费用:161.992万元 实际费用:万元10.经济指标分析1.大修后高中低压缸内效率项 目高压缸内效率(%)中压缸内效率(%)低压缸内效率(%)大修前80.9690.0385.25大修后81.0890.0685.31

23、设计值84.2590.3685.42按机组高中低压缸在整机功率中所占比重分别为30.43%、37.87%、31.70%,通过小偏差方法分析可知,高中低压缸效率使热耗率上升44.90、6.86、2.90kJ/kW.h。较大修前热耗分别下降15.96、5.76、2.40kJ/kWh。从本次试验数据分析,高压缸内效率低的原因:(1)由于高压缸排汽温度高于设计值,使有效焓降减小,理想焓降增。(2)机组单阀运行,且#3高调门开度仅60%,节流损失大。2. 200MW试验工况监视段参数:(1)#1高加运行端差比修前下降2.9,降低热耗5.02kJ/kWh;#2高加端差比修前下降1.71,降低热耗30.21

24、kJ/kWh。(2)八段抽汽量低于设计值10t/h,表明运行方式可能不合理,二段漏汽导入#1低加排挤八段抽汽,使#1低加温升不足。(3)凝汽器端差4.5,循环水温升9.5,在合格范围内。 真空严密性试验不合格。试验8分钟,取后5分钟计算,平均下降值为0.52kPa/min。(4)试验期间给水泵、循环水泵单耗同时进行。平均电负荷193.32MW时计算出给水泵单耗为6.87kWh/t,达到了全容量调速给水泵单耗曲线值。 循环水泵两台运行,平均电负荷193.32MW时耗电为1.17%。 凝结水泵变频自动运行,平均电负荷193.32MW时耗电率0.120%。表(1) 试验数据及计算结果项目名称200M

25、W工况180MW工况150MW工况试验日期2009-7-152009-7-152009-7-21试验开始时间unit10:0013:009:00试验结束时间12:0015:0011:00主蒸汽压力MPa12.709 12.694 12.624 主蒸汽温度533.33 534.98 535.25 主蒸汽焓kJ/kg3429.0128 3433.4816 3434.9650 主蒸汽熵kJ/(kg.K)6.5671 6.5732 6.5773 高压主调门后压力MPa12.073 12.059 11.992 高压主调门后温度530.62 532.29 532.58 高压主调门后焓值kJ/kg3429.

26、0128 3433.4816 3434.9650 高压主调门后熵值kJ/(kg.K)6.5888 6.5948 6.5990 调节级压力MPa9.454 8.714 7.219 调节级温度506.450 504.100 498.500 调节级焓kJ/kg3397.4758 3400.3799 3404.3867 调节级熵kJ/(kg.K)6.6528 6.6915 6.7779 主给水流量t/h598.400 554.600 468.400 主给水压力MPa14.798614.598614.0986最终给水温度243.00 240.00 230.00 最终给水焓值kJ/kg1053.2034

27、1039.1714 992.8447 一段抽汽压力MPa3.619 3.349 2.759 一段抽汽温度393.50 388.10 387.30 一段抽汽焓kJ/kg3207.1212 3199.3688 3207.9074 #2高压加热器进汽压力MPa3.456 3.249 2.639 #2高压加热器进汽温度393.50 388.10 387.00 #2高压加热器进汽焓kJ/kg3209.9474 3201.1396 3209.3155 #2高压加热器进水温度212.20 208.90 198.50 #2高压加热器进水焓kJ/kg912.3799 897.5343 851.0954 #2高压

28、加热器出水温度240.50 237.10 225.50 #2高压加热器出水焓kJ/kg1041.5361 1025.7024 972.2586 #2高压加热器疏水温度241.50 238.00 226.00 #2高压加热器疏水焓kJ/kg1044.7710 1028.0693 971.5452 一段抽汽量t/h36.4240 33.3780 25.8789 #2高压加热器进汽流量t/h36.4240 33.3780 25.8789 #2高压加热器疏水量t/h36.4240 33.3780 25.8789 一段抽汽能量kJ/h116816172.710678837583017144.06#2高压

29、加热器温升28.30 28.20 27.00 #2高压加热器端差1.31 1.20 1.33 一段抽汽压损%4.493 2.986 4.350 二段抽汽压力MPa2.389 2.199 1.824 二段抽汽温度314.00 311.00 308.50 二段抽汽焓kJ/kg3047.2802 3045.2867 3049.4632 #1高压加热器进汽压力MPa2.219 2.059 1.689 #1高压加热器进汽温度245.50 235.30 230.00 #1高压加热器进汽焓kJ/kg2880.3181 2860.0917 2864.7997 #1高压加热器进水温度169.80 166.80

30、161.00 #1高压加热器进水焓kJ/kg726.1071 713.0476 687.7918 #1高压加热器出水温度212.20 208.90 198.50 #1高压加热器出水焓kJ/kg912.3799 897.5343 851.0954 #1高压加热器疏水温度215.30 212.20 203.00 #1高压加热器疏水焓kJ/kg922.0059 907.7891 865.9236 二段抽汽量t/h55.7975 51.4212 37.6807 #1高压加热器进汽流量t/h55.7975 51.4212 37.6807 #1高压加热器疏水量t/h92.2215 84.7991 63.5

31、596 二段抽汽能量kJ/h170030500.8156592236.6114905968.1#1高压加热器温升42.40 42.10 37.50 #1高压加热器端差5.48 4.94 5.48 二段抽汽压损%7.117 6.368 7.403 高排压力MPa2.394 2.199 1.824 高排温度313.00 311.00 306.50 高排焓值kJ/kg3044.7771 3045.2867 3044.9056 主蒸汽流量t/h596.300 558.7462.6高压缸排汽量t/h492.849 455.882 392.375 高排等熵焓值kJ/kg2955.1039 2938.602

32、0 2898.4411 高排等熵焓值(主调门后)kJ/kg2967.0446 2950.3520 2909.7259 高排热量kJ/h150061396613882900291194744716高压缸效率%81.08 78.44 72.70 高压缸通流效率%83.17 80.35 74.26 再热汽压力MPa2.039 1.874 1.559 再热汽温度534.75 529.80 534.00 再热汽焓kJ/kg3543.4768 3534.1920 3546.5883 再热汽熵kJ/(kg.K)7.5200 7.5469 7.6463 再热蒸汽流量t/h492.849 455.882 392

33、.375 再热压损%14.831 14.782 14.532 再热汽压力(减4%压损)MPa1.957 1.799 1.496 再热汽温度(减4%压损)534.38 529.46 533.72 再热汽焓(减4%压损)kJ/kg3543.4768 3534.1920 3546.5883 再热汽熵(减4%压损)kJ/(kg.K)7.5386 7.5655 7.6649 再热减温水压力MPa6.349 6.189 5.499 再热减温水温度163.50 160.60 157.00 再热减温水焓值kJ/kg694.0 681.3 665.4 再热减温水流量t/h0.000 0.000 0.000 除氧

34、器水位变化当量流量t/h0.9852 1.95900.3963凝汽器水位变化当量流量t/h-0.2052 0.1106 0.4898 稳压水箱水位变化当量流量t/h2.1360 0.6757 1.3950 系统明漏量t/h0.0000 0.0000 0.0000 系统不明漏量t/h2.9161 2.7453 3.1849 系统不明漏率%0.489 0.4950.487 主凝结水压力MPa1.009 0.969 0.929 主凝结水温度143.600 140.000 134.000 主凝结水焓 kJ/kg604.9597 589.4990 563.8139 凝结水流量t/h488.0783 45

35、6.1747 392.1924 四段抽汽压力MPa0.839 0.769 0.649 四段抽汽温度414.60 410.40 407.50 四段抽汽焓kJ/kg3297.7450 3289.9012 3285.5787 除氧器进汽压力MPa0.779 0.719 0.609 除氧器进汽温度259.00 255.70 252.40 除氧器进汽焓kJ/kg2970.6179 2965.5781 2962.3452 疏水冷却器疏水出口温度191.500 188.300 178.900 疏水冷却器疏水出口焓814.215 799.939 758.257 除氧器进水温度142.00 140.00 131

36、.60 除氧器进水焓kJ/kg598.0959 589.4990 553.5723 除氧器出水温度167.5 164.0 157.0 除氧器出水焓kJ/kg708.1744 692.8913 662.4457 除氧器出水量t/h598.400 554.600 468.400 四段抽汽量t/h19.067 16.449 14.642 除氧器进汽流量t/h19.085 16.418 13.948 计算给水流量t/h598.400 554.600 468.400 四段抽汽能量kJ/h62876860.7254116853.8848108022.67四段抽汽压损%7.155 6.505 6.167 五

37、段抽汽压力MPa0.409 0.387 0.309 五段抽汽温度332.60 330.70 327.30 五段抽汽焓kJ/kg3133.9909 3130.5369 3125.1899 #4低压加热器进汽压力MPa0.392 0.367 0.294 #4低压加热器进汽温度332.00 330.70 327.30 #4低压加热器进汽焓kJ/kg3133.1060 3130.9506 3125.5043 #4低压加热器进水温度118.70 115.60 107.50 #4低压加热器进水焓kJ/kg498.7748 485.6092 451.3236 #4低压加热器出水温度141.50 139.40

38、 131.60 #4低压加热器出水焓kJ/kg595.9523 586.9294 553.5723 #4低压加热器疏水温度143.00 140.00 132.00 #4低压加热器疏水焓kJ/kg601.9910 589.1049 554.8474 五段抽汽量t/h9.846 10.432 10.202 #4低压加热器进汽流量t/h19.121 18.555 15.918 #4低压加热器疏水量t/h19.121 18.555 15.918 五段抽汽能量kJ/h30856593.1632656576.1331883017.82#4低压加热器温升22.80 23.80 24.10 #4低压加热器端差

39、1.36 1.11 1.21 五段抽汽压损%4.161 5.173 4.861 六段抽汽压力MPa0.237 0.209 0.165 六段抽汽温度249.50 248.10 247.70 六段抽汽焓kJ/kg2968.9952 2967.1089 2967.7826 #3低压加热器进汽压力MPa0.223 0.197 0.155 #3低压加热器进汽温度252.00 248.10 247.50 #3低压加热器进汽焓kJ/kg2974.5078 2967.5122 2967.7172 #3低压加热器进水温度99.50 98.00 94.00 #3低压加热器进水焓kJ/kg417.6384 411.

40、2900 394.4229 #3低压加热器出水温度118.70 115.60 107.50 #3低压加热器出水焓kJ/kg498.7748 485.6092 451.3236 #3低压加热器疏水温度122.50 118.00 112.00 #3低压加热器疏水焓kJ/kg514.3478 495.2251 469.7832 六段抽汽量t/h15.744 13.288 8.574 #3低压加热器进汽流量t/h15.744 13.288 8.574 #3低压加热器疏水量t/h34.865 31.843 24.492 六段抽汽能量kJ/h46744452.7239427839.9225445895.0

41、2#3低压加热器温升19.20 17.60 13.50 #3低压加热器端差4.95 4.09 4.78 六段抽汽压损%5.917 5.753 6.075 中压缸排汽压力MPa0.228 0.205 0.159 中压缸排汽温度249.50 248.10 247.70 中压缸排汽焓值kJ/kg2969.2695 2967.2352 2967.9740 中压缸排汽熵kJ/(kg.K)7.6450 7.6909 7.8089 中压缸排汽等熵焓值kJ/kg2905.9062 2894.7685 2886.6223 中压缸排汽等熵焓值(减4%压损)kJ/kg2915.0796 2903.8370 2895.6176 中压缸效率%90.062 88.667 87.673 中压缸通流效率(减4%压损)%91.376 89.942 88.885 低压缸进汽压力MPa0.228

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