#3机组“转子两点接地”跳闸处理通报.doc

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1、关于关于“8.13”#3 机机“转子二点接地转子二点接地”跳闸处理情况通报跳闸处理情况通报一、事故前运行方式:#1、3、4 机组满负荷运行在重庆网,#2 机组负荷 85MW 运行在贵州网,220kV、母线分列运行,母联 210 冷备用220kV母:212、207、206 运行在贵州电网220kV母:211、213、214、204、205 运行在重庆电网110kV、母线并列运行,母联 110 运行,111 冷备用110kV母:101、112110kV母:105、106、109、102 (热备用)二、事故发生时间:2006 年 8 月 13 日 23 时 42 分三、事故发生地点:#3 机组四、事

2、故现象及处理经过:1、 事故现象:2006 年 8 月 13 日 23:42,#3 发电机“转子一点接地”光字牌发出,紧接着“转子二点接地”光字牌发出,事故警铃响,保护动作出口,#3 发电机灭磁开关跳闸,#3 主变 220kV 开关 213 跳闸,6kV III 段工作电源开关 630 甲、630 乙跳闸,#3 低厂变高压侧开关 613 及 0.4kV III 段工作电源开关 413 甲、413 乙未跳,6kV段甲、乙及 0.4kV段甲、乙母线失电,厂用电中断,#3 机 DCS 操作员站失电,锅炉灭火(首出“发变组故障” ) , 汽机跳闸,转速最高飞升到 3190r/min。#4 循泵跳闸,#

3、2 循泵联动正常。2、 处理过程:汽机转速飞升到 3190r/min 后下降,立即启动#3 机直流油泵,就地检查运行正常,复置汽机启动阀与同步器,但同步器复置不到零,通知汽机班蒙永睿处理;复位各跳闸开关(手动拉开 0.4kV III 段工作电源开关 413甲、413 乙、#3 低厂变高压侧开关 613) ,就地检查 6kV III 段工作电源开关 630 甲、630 乙确已分闸后拉至试验位置,检查 6kV III 段备用电源开关603 甲、603 乙开关在分闸位置后送至“工作”位置;23:49 恢复 6kV III段厂用电,接着恢复 0.4kV III 段厂用电;23:54 热工恢复#3 机

4、DCS 操作员站电源,逐步恢复各辅机运行(电气检修人员到现场后,询问化学炉内值班员#3 机内冷水水质情况并打印 “转子接地”保护动作报告:#3 发电机“转子接地”保护动作报告显示转子接地电阻不稳定,化学炉内值班员反映发电机冷却水浑浊,导电率 8.8s/cm。据以上条件初步判定#3 发电机转子接地故障是由于#3 发电机转子冷却水导电率上升,转子冷却水水路水阻减小,转子绕组通过较小的水阻接地引发故障。只需更换#3 发电机转子冷却水,化验转子冷却水导电率合格,故障将不存在,机组即可运行) ;1 14日 00:04 汽机惰走至 600r/min,挂闸恢复过程中启动阀卡涩转不动,汽机班蒙永睿在场处理;

5、00:18 锅炉点火;00:22 汽机惰走至 94r/min,点火开高旁后汽机转速回升至 785r/min;00:40 启动阀卡涩处理好后挂闸冲转,但安全油压偏低,打闸冲击安全油系统后重新挂闸冲转,安全油压仍然偏低;01:30 冲转至 3000r/min 后对#3 发电机进行零起升压,电压升至15.75kV 稳定几分钟后“转子二点接地”保护动作,灭磁开关跳闸,01:40再次进行零起升压,电压升至 6kV 左右灭磁开关跳闸,维持 3000r/min 供电气做试验并作停机准备;03:20 电气试验结束打闸停机,03:49 转速到0r/min,投盘车时电源开关跳闸,改为手动盘车,04:50 电气处理

6、好盘车电源缺陷后投入连续盘车,大轴晃动 70m,盘车电流 23A; 08:45 电气处理好转子接地缺陷后锅炉点火,09:47 汽机冲转,10:11 并入贵州网,10:50 倒至重庆网运行,11:55 到满负荷运行。五、事故原因因励磁电缆刷架引下线与机座接触,机组运行时刷架与机座振动幅度不同,长时间产生摩擦,电缆引下线绝缘层磨穿造成接地。如下图所示:六、事故责任七、暴露问题1、 机组跳闸后转速最高飞升到 3190r/min,恢复过程中点火开高旁后转速由 94r/min 回升至 785r/min,事故处理过程同步器和启动阀均出现卡涩,恢复后出现安全油压偏低。以上异常的发生反应中压主汽门严密性差,调

7、速保安部套存在卡涩安全隐患。2、 因盘车电源开关容量不足(小修更换的) ,致使投盘车时,电源开关跳闸,不能及时投入连续盘车。3、 DCS 操作站电源受冲击后可靠性差:在厂用电中断后,受厂用电冲击,热工 DCS 配电柜内操作员站电源空开跳闸,操作员站显示器黑屏,延长了辅机恢复时间。八、防范措施1、 针对“转子二点接地”故障原因,电气拟在1、2、4 机组励磁电缆刷架引下线加装绝缘垫,防止励磁电缆绝缘层磨损;并在机组检修中增加励磁电缆的绝缘及外观检查;2、针对恢复后“安全油压偏低”:高压油泵定期试转只进行空载试转,预防系统油压冲击波动造成主汽门落座跳机。 3、针对“调速保安部套可能存在卡涩的安全隐患

8、”:主汽门、调门、抽汽逆止门活动试验必须执行到位,并有检修签字认可。九、处理评价事故处理大方向是正确的,但以下不足需总结改进:1、 因中压主汽门严密性差,恢复过程中开高旁后转速大幅回升(从 94 r/min785r/min) , “歪打正着”延长了机组惰走时间(成功挂闸恢复前已惰走 58min,且转速尚有 430 r/min) 。根据本机中联门特性,为延长机组惰走时间,减缓再热器泄压也是措施之一,但极热态下汽缸进汽是造成大轴弯曲的一大“忌讳” ,出现此情况,应加强缸温差监视,并检查中联门、高排逆止门落座状态结合缸温分析进汽部位。2、机组跳闸后出现内冷水浑浊且有硬度、导电度上升现象:应为厂用电恢复后内冷水泵出口门未关而直接启泵,致使定转子系统受大流量冲击将沉积物带出引起。发电机冷却水中断后,不关内冷水泵出口门而直接启泵能快速恢复转子进、出水支座冷却水,但易造成空气沉积且不易排除隐患,发电机内冷水系统排空气前须调小流量后进行,以保证系统沉积的空气可靠排出。3、频繁啮合盘车带负荷启动易烧盘车电机。如首次投盘车后跳闸,应:先手动盘车检查转子是否轻松正常,如手动盘车不吃力,再电动投运一次,如不成功则改为定期手动盘车,同时检查关闭汽机本体疏水及隔断与汽机相联的各路汽源进行闷缸,待查清原因并消除缺陷后再投入连续盘车。

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