锅炉连续排污再利用.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流锅炉连续排污再利用.精品文档. 浅谈锅炉排污的回收与利用王喜臣 李福一、前言凌源向东热电厂前身是叨尔登热电厂,始建于一九七0年,七三年九月投产发电,装有两台130T/H煤粉炉和一台1.2万Kwh抽汽机组,负责为向东化工厂发电供热。八九年两厂交接。九一年至九四工厂先后安装6000KWH背压式机组和75T/H煤粉炉各一台。#1炉从九一年至今没大修,由于安全问题,现已停止使用。目前#2、3炉运行。从建厂至今,针对锅炉连续排污再利用问题虽多次提出方案,但都没有落实,致使大量的蒸汽浪费。近年来,随着工厂以经济效益为中心,狠抓节能挖潜,因此连续排污再利用

2、问题再次被提到议事日程。本文就连续排污综合利用问题进行探讨,以便今后更好地开展节能工作。二、连续排污的作用锅炉要获得纯洁度很高的蒸汽,就必须降低炉水中的含盐量,减少蒸汽中的溶盐。为了降低炉水中含盐量,可采取提高给水品质,锅炉排污等办法。我厂锅炉采用排污法来降低炉水含盐量,根据P=Ss/(S1s-Sgs)100%,式中 P排污率 Sgs给水量(Kg/h) S1s炉水中的含盐量(mg/kg)从上式中可知给水品质一定的情况下,增加排污率,可以降低炉水中含盐量,因而可以提高蒸汽品质,但电厂的热损失增加。估计排污量每增加1%,将使燃料的耗量增加约0.120.18%。根据有关资料推荐排污率,见下表: 锅炉

3、排污率补给水的处理方法 凝汽式电厂 热电厂化学除盐式凝结水 1 2 化学软化水 2 5我厂采用化学软化水,并属于热电厂,锅炉的排污率为5%。即:每100T/H蒸发量就要排掉5吨的饱和蒸汽,热损失较大。因此合理利用连续排污减少能源损失是非常必要的。三、历年来提出连续排污利用的概况八九年接管电厂后,当时就有人提出对连续排污进行利用,九二年又请有关部门设计连续排污利用方案和图纸,当时设计的方案是:采用连续排污给热水罐加热,然后通过热水泵向厂内外休息室和家属区供热采暖。但厂内外供热系统采用的是蒸汽,如改用热水系统,许多管路汽包都得重新安装,工程造价需要120万元,工程量大,因此没有实施。九四年有关人员

4、又提出新方案:利用连续排污给化学水处理加热,即:将经过阳离子交换器的软化水送入蒸发器中加热,使之蒸发,然后把二次蒸汽送入除氧器中,这种方式消耗化学药品少,但要消耗蒸汽,此方案最终没有落实。四、连续排污再利用的实施1、目标。二000年我们结合过去的方案,根据资金情况,提出连续排污给工房采暖浴池加温,油管路伴热和套管加热器加热。2、 方案可行性探讨。连续排污排出的是汽包内的饱和蒸汽(温度为255 压力3.9Mpa),作为工房采暖完全能够满足设计要求,但压力超高。现锅炉工房和燃料输煤间的散热器都是采用1084无缝钢管制作,能承受较高压力(1.02.0MPA)和水冲击,且采暖系统独立,利用连续排污汽源

5、能满足上述要求。套管加热器是提高重油温度的设备,采用蒸汽将重油出口温度提高到120130,长年运行消耗大量蒸汽。如果利用连续排污给套管加热器加热,能满足换热条件。重油出口温度可以达到120130 ,因为连续排污压力较高,蒸汽流速快,换热效率高。重油管路由燃料油泵到锅炉工房前大约二百米。由于管线长,重油温度下降较快,因此需要安装伴热管以保证重油温度。此伴热管长年通汽,大量的蒸汽通过伴热管后就变成废汽排掉,如采用连续排污给伴热管供汽,完全满足工艺条件。电厂有三个浴池,每年耗费大量热能。采用连续排污给浴池加热能节约大量的能源,虽然连续排污含盐份略高,主要成份有SiO2 NaCl CaCl2 Na2S

6、O4,但这些盐在蒸汽中含量较小,经化验不会对人的皮肤造成损伤。3、方案的实施及试运行。通过上述探讨分析, 该方案是可行的。但如何将连续排污分别输送到所需之处,我们采用的设计方案是将排污母管末端安装一台Dg150截止阀,控制排污进入扩容器内。在排污母管南北两侧引出Dg506无缝钢管接到锅炉工房内南北分汽缸,再由南北分汽缸分别输送到所需之处。输送到各设备和系统的压力和流量由分汽缸出口控制, 确保各用汽设备和系统的安全可靠。如附图1一所示。此方案在二000年十月份机小修期间试行,试运7天效果较好。采用#3炉连续排污供热,给厂内外三个浴池加温,基本满足条件,职工洗澡没有反映水质问题。但在试运期间也发现

7、了许多问题:如现连续排污和事故放水、定期排污、过热器疏水等通过排污总门后进入排污母管。现将排污管末端加装截止阀,如果锅炉进行定期排污或事故放水时,造成南北分汽缸压力升高,多次出现分汽缸压力达到2.0Mpa,给设备和系统造成危害,因此工厂下令停止使用。试运行后的缺陷改进。我们将连续排污和定期排污、事故放水和其它疏水分离开,使连续排污为独立系统。连续排污通过排污联箱后,再引到南北分汽缸。排污联箱采用27320无缝钢管制做,长1米,联箱安装压力表和一台Dg50 、 Pg16 的弹簧式安全门。安全门压力调整为Pg0.8Mpa ,确保采暖系统的安全。改造后的排污系统与定期排污、事故放水等分开,系统独立,

8、安全可靠。试运行三个月效果较好,没有发生超压现象。南北分汽缸压力为 0.4Mpa,满足设备和供热需求。为了使连续排污能够顺利排出,采暖系统末端不加疏水器。夏季向伴热管、套管加热器供热时,管路出口都是敞口运行,排污也能顺利进行,改造后系统如附图二所示。 五、连续排污的操作及注意问题1、 连续排污要根据炉水含盐情况及时调整排污量。2、 排污联箱安全阀要保证灵活好用,要经过校验后方可使用。3、 在单炉运行改为双炉运行时要调整好排污联箱的出口门,不能导致南北分汽缸超压或压力过低。4、 连续排污属汽水混合物,容易发生水冲击,在投入时应缓慢进行。六、连续排污再利用的效果及综合评价连续排污再利用经济价值非常

9、可观,既减少了蒸汽对空排放,又为设备采暖供热,节约了能源。冬季两台炉每小时排污量为7.5T/H,每天排污量为180吨。冬季两台炉按五个月计算,共节约2.7万吨。夏季一台炉运行每小时排污量为3.5吨,每天84吨,全年一台炉按七个月运行计算,共节约蒸汽17640吨,全年节约蒸汽总计划性44640吨。每吨蒸汽按14元计算,全年共节约资金4464014=62.5(万元),除去全年二次机炉全停时间约二十天,全年亦可创效60万元。七、结束语我厂连续排污虽然得到再利用,但是热能利用率只有达到70%,还有部分余热被排走。尽管是这样,经济效益仍很可观,同时使周围环境得到改善。是一项投资少、见效快、变废为宝的节能措施。 #2炉 130t/h #3炉 75t/h( 附图1) Dg159 Dg50 Dg50 扩容器 北分汽缸 南分汽缸 连续排污 #3炉 75t/h #2炉 130t/h( 附图2) 扩容器Dg159 Dg50 Dg50 北分汽缸 南分汽缸排污联箱 定期排污 定期排污 连续排污

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