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1、电厂#3机滑油母管压力低事件分析报告1、大事经过2008年5月6日7:38时,#3机油箱内部滑油管路更换完金属缠绕 垫片后起机,7:50时燃机转速达95%后帮助滑油泵停不下来,检查 QAP:5.7bar,在有专人确保88QE可以马上投运的前提下,试验手动 停88QA, QAP压力降低至2.0bar,立刻手动投入88QA,维持空载满 速;通知热控、机务到现场检查,告知相关人员,汇报相关领导。08:24 时#3机发停机令,08:42盘车投入。待机组盘车装置停运后,热控校验相关压力开关均正常,机务将油箱 内滑油倒出,检查各法兰接口均未见特别,将压力调整阀VR1拆下用 活塞压力计进行试压至5bar有稍
2、微渗油,后连续升压至lObar阀门 都没有动作。后又将主滑油泵解体检查,两级齿轮协作良好,主动轴 及齿型联轴器完好,最终确认主滑油泵也工作正常。在更换主滑油泵 入口三只垫片后空载满速试机。22:57时#3机发启动令,TNH:95%, 88QA自停,消失“滑油压力低 、“滑油箱出口压力低,88QA又启动,其间能观察的QAP波动最低 到3.2bar,定速后强制启动88QE,停止88QA, QAP由5.7bar下降到 5.4bar, 88QE出口压力此时只有L6bar。强制停止88QE只剩主滑油 泵运行,QAP未发生明显变化。23:21时#3机发停机令。5月7日07:29时,#3机启高盘,07:45
3、时#3机定速,沟通帮助油 泵自停,滑油母管压力低跳机,发“滑油压力低报警滑油压力低遮断 ,燃机熄火。在停盘车后进行了彻底检查,并用压缩空气对溢流阀VR1 重新检验设定(冷态下设定值7.8bar,原设定值6.89bar)、将溢流管 截短以待观看其溢流状况、在88QA出口单向阀阀体上在阀瓣全开与 阀体接触的位置进行了点焊,使阀瓣与阀体的夹角小于90度,达到 关闭自如。5月8日00:08时,祥3机发启动令,TNH:95%后88QA自停,QAP2 维持在6.29bar未见波动。空载满速后,主滑油泵出口压力为8bar, 滑油母管压力为6.3bar,比原来的5.4bar提高了 0.9bar,观看主滑油 泵
4、出口压力为8bar时VR1阀溢流量很大。00:23时#3机发停机令。 6:02时#3机发启动令,TNH:95%后88QA自停滑油压力QAP2维持 在6.2bar无波动。06:14时#3机并网,恢复正常运行。2、缘由分析(1)初步分析,TNH=95%后88QA停运的瞬间,因88QA出口单向阀 在主滑油泵工作后关闭迟缓,导致滑油从帮助滑油泵大量泄掉,滑油 母管油压快速下降,造成88QA联动自启,导致88QA在空载满速后, 停不下来。这是此次故障的直接缘由。(2)因VR1重新进行了调整,目前滑油母管压力为6.3bar,比原来 的5.4bar提高了 0.9bar,本次故障的缘由是否与VR1设定值有关,待 停机后再次将VR1的定值调至6.89bar后进行确定。3、防范措施(1)定期检查滑油管路法兰垫片状况,防止系统漏油;加强滤油保 证油质的清洁度。(2)请检修部定期校验压力表及压力开关,防止因滑油母管压力低 漏报造成更大事故。(3)现在#3机润滑油系统压力略高于正常值,在没有将此压力恢 复前原定值前,请运行部对各个压力测点仔细监视、相互比较、准时 发觉问题,防止以外发生。