(2.9)--11材料失效分析金属构件失效分析.ppt

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1、材料失效分析汽车传动轴失效分析目录CONTENTS01案例背景02理化检验03分析讨论04主要结论05参考文献01案例背景01案例背景图一:传动轴及断裂部位 某汽车在出厂前的带载公路运输试验时(试验行程500km,其中柏油路300km,碎石路200km),在过完碎石路倒车制动时,出现弯扭器与分动器之间的万向节传动轴断裂。断裂部位位于变速箱后800mm的传动轴支座处,轴承与连接凸缘结合面处花键轴断裂,见图1。传动轴设计要求的材料为42CrMo,传动轴调质硬度为2030HRC,中频淬火硬度为4858HRC,淬硬层深度为35mm。传动轴加工工艺路线为:原材料进厂检验一原材料入库一下料一锻造正火处理+

2、粗加工+调质处理一精加工一中频淬火一检验入库。案例简介案例简介断裂处02理化检验02理化检验2.1 宏观形貌:对传动轴断裂情况进行宏观观察(见图1、2)。观察断口的一面,传动轴花键齿发生显著变形(图l下半部),断口的另一面,键齿变形较小(图1上半部)。图2为断口的宏观形貌。断裂源位于花键齿表面(图2箭头处),裂纹扩展方向为图2中小红箭头方向,中部为瞬时断裂区。从宏观观察,断口呈韧性断裂;断口未见宏观冶金和机械缺陷。图一图二断裂源02理化检验2.2 低倍及淬硬层分布情况:在断裂的传动轴上截取一全截面的低倍试验,进行热酸蚀试验,中心疏松为2级(见图3),符合GB3077的要求;淬硬层分布均匀,淬硬

3、层35mm;当断裂传动轴沿纵向剖开后,可见在靠近断口处淬硬层已接近尾端。中心疏松02理化检验2.3 硬度试验:一.用里氏硬度计在距断口 5 mm 内齿面和距断口5 mm 外检测齿面硬度值,结果见表1。02理化检验2.3 硬度试验:二.在传动轴断口处取样,并以断口截面边缘为起点,纵向检测维氏(HV)硬度值,见表 2 和图 4。图四:硬度趋势图02理化检验2.4 成分分析:在断裂的传动轴上取样,用 ICP 分析成份,见表3。经 ICP 检测,传动轴材料为 40Cr与要求不同。02理化检验2.5 显微组织:在断裂的传动轴上取金相试样,传动轴中心的基体组织为索氏体和网状、块状的铁素体(见图5);在传动

4、轴1/4直径处组织为索氏体和网状分布的铁素体(见图6),传动轴未淬透;在断面-断齿顶部取样观察,基体组织为马氏体和索氏体(见图7),齿硬度为35.5HRC,达不到设计要求。距离断口面10 mm取花键样,淬硬层约3.2 mm,键齿顶部组织为细小的马氏体(见图8),硬度为52.5HRC。图5图6图7图8索氏体铁素体索氏体马氏体03分析讨论03分析讨论1 在某运输车上设计的传轴,额定扭矩为20000Nm,在满载56t最大爬坡度40%时,承受的最大扭矩为18458Nm,设计的额定扭矩大于承受的最大扭矩,扭矩设计符合要求。2 经化验分析,传动轴材料不符合42CrMo要求,实际材料接近40Cr,在传动轴热

5、处理硬度为2030HRC的条件下,一般情况下42CrMo材料与40Cr材料相比,抗拉强度要大于15%;因此实际使用的传动轴材料不符合设计要求,造成传动轴强度降低。3从断口上观察,断裂属韧性断裂,断口位于中频淬火区最未端,断口处的键齿硬度也比设计要求的低,造成传动轴抗扭强度降低4传动轴的设计强度为max=759MPa,使用42CrMo材料,在热处理20-30的状态下,它的强度=744MPamax,也符合要求,只是设计裕度较小。03分析讨论657从传动轴的基体组织上看,是索氏体和网状、块状的铁素体和索氏体和网状分布的铁素体,这说明传动轴在热处理时,淬火温度低或淬火保温时间不足,造成块状和网状铁素体

6、的存在,在淬火保温阶段铁素体未完全溶入到奥氏体中,使传动轴在淬火冷却过程中保持到室温状态,铁素体的存在造成了传动轴强度的降低;另外,40Cr的淬火温度为835865,而42CrMo的淬火温度为835865,淬火温度相近,材料错误对淬火温度的影响不大。从传动轴上观察,在最后一道工序中频淬火时,传动轴中间部位大部分区域淬硬层为35mm的范围内符合设计要求,而在中间部位的硬度也符合设计要求,而断口部位正处于中频淬火的未端,在此处其组织为马氏体和索氏体,从图 1和图4观察,下半部分键齿未进行感应淬火,断口处于感应淬火区与未感应淬火区结合部,原因是感应淬火操作时淬火行程未到此处,此处硬度为35.5 HR

7、C,达不到设计要求的4858 HRC,使断口部位的强度降低,中频淬火区域不符合设计要求 传动轴外表面受切向应力最大,而断口部位正处于感应淬火的软区,在此部位硬度和强度降低的同时,传动轴在此部位所受的实际应力超过了传动轴的实际强度,在传动轴外表面形成断裂源。04主要结论04主要结论(1)材料不符合设计要求,造成传动轴的强度降低,是造成传动轴断裂的原因之一;(2)传动轴基体组织未淬透,存在铁素体,造成传动轴的强度降低和传动轴表面感应淬火区间短,不满足设计要求是造成断裂的根本原因;(3)建议严格控制原材料的验收程序;在传动轴热处理过程中,严格控制传动轴的淬火保温时间或淬火温度;(4)在传动轴感应淬火时,增大感应淬火区域;(5)在设计传动轴时,适当增加传动轴的强度。05参考文献06参考文献1热处理手册编委会.热处理手册M.北京:机械工业出版社,1992,1;213225.2张建明.传动轴失效分析.热处理技术与装备,2011,32(3);57-59.3周薇.传动轴断裂失效分析.热处理技术与装备,2014,35(3);52-544马惠霞.庞兆夫.黄磊等.挖掘机传动轴断裂失效分析.兵器材料科学与工程,2009,(3);87-895王峥,王放明.基于失效分析的汽车传动轴断裂的鉴定.汽车与安全,2016,0(6);95-99THANK YOU!

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