沈阳数控车床维修16例8122.pdf

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1、JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 1/21 王新 数控转塔车床维修 16 例 例 1、SV436 报警 2011.6.15 机床型号:CK3263B,数控系统:FANUC 0i TC。故障现象:SV436 报警 某单位一台由沈阳某公司 2008 年为其大修的 CK3263B 数控转塔车床,原系统是 fanuc 5,现配置 FANUC 0i TC数控系统。自交付使用后,两轴经常出现 436 报警,特别是 Z 轴比较频繁。把丝杆分成上、中、下三段运行,在系统中查看负载率,X 轴由下向上段运行约 75120%,中段由上下运行约 6040%,继续向下至下段运行约 4030%。整个运行负载率

2、程斜线。Z 轴也同样分成三段左(主轴端)、中、右运行,查看负载率,左端约 70110%,靠近主轴端最大,中段约 6070%,右段约 7090%。整个负载率是程弧线。从观察的结果看肯定机械问题,脱开伺服电机,证实了判断结果。由于 X 轴主要加工运行段在中偏下位置,报警不是好频繁,加之时间和生产进度关系,暂未作处理,主要对 Z 轴进行维修。松开丝杆右端支撑座,运行到右端,负载还是较大,又松开左端支撑座,来回运行,负载还是较大,说明丝杆螺母是向床身内压迫的,程凹弧线型。拆开防护罩,手动旋转丝杆,纹丝不动,松开楔铁,还是拧不动丝杆,继续松拖板的压板螺丝,这时,丝杆可以手动转动。把丝杆螺母从拖板的丝杆螺

3、母座(与拖板为整体式)退出,拧紧丝杆两端螺丝,再把丝杆螺母向螺母座送,结果靠外面位置,螺母外圆明显高出螺母座,经过打磨螺母座后,丝杆螺母顺利送入。再次运行,负载率只有 20%左右,又调整楔铁及压板螺丝后,运行负载率约 30%左右。大致原因,由于大修,对床身导轨都进行过磨削,丝杆两端支撑座位置和螺丝孔、锥销孔还是原来的没有重做,即丝杆整体平移,还是在一条直线上,但拖板的轨道面处理后,其螺母座中心向床身内偏离,不再是一条线上了。例 2、刀架转不停 2012.8.3 机床型号:HTC63100,数控系统:西门子 802C 故障现象:刀架转不停 刀架转不停,一般是刀架编码器信号不正确引起,如编码器损坏

4、,编码器松动移位,线路损坏等。更换了一个编码器后运行正常。编码器的调整:刀架处于锁紧状态,松开螺钉,向一个方向慢慢转动编码器外壳到选通信号消失(这可在控制系统检查或使用电压表检查)后在编码器支架上作一标记;再向相反方向转动编码器至选通信号消失,再次在编码器支架上作一标记,两个标记间即选通信号的区域,慢慢转动编码器至两个标记中间位置,拧紧螺钉,盖上后盖即可完成。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 2/21 王新 机床选用了烟台环球 AK3116012A 型电动刀架,本刀架采用三联齿盘作为分度定位元件。由电机驱动后,通过一对齿轮和一套行星齿轮系进行分度运动。工作程序为:主机控制系统发出转

5、位信号后,刀架上的电机制动器松开,电源接通,电机开始工作,通过齿轮 2、3 带动行星齿轮系 4 旋转,这时销齿轮 5 为定齿轮,由于与行星轮 4 啮合的齿轮 5、23 齿数不同,行星轮 4 带动空套齿轮 23 旋转,空套齿轮带动滚轮架 8 转过预置角度,使端齿盘后面的端面凸轮送开,端齿盘向后移动托开端齿啮合,滚轮架 8 受到端齿盘后端面键槽的限制停止转动,这时空套齿轮 23 成为定齿轮,行星齿轮 4通过齿轮 5 带动主轴 11 旋转,实现转位分度,当主轴转到预选位置时,角度编码器 21 发出信号,电磁铁 17 向下将插销 13 压入主轴 11 的凹槽中,主轴 11 停止转动,预分度接近开关 1

6、8 给电机发出信号,电机开始反向旋转。通过齿轮 2 与 3,行星齿轮 4 和空套齿轮23,带动滚轮架 8 反转,滚轮压紧凸轮,使端齿盘向前移动,端齿盘重新啮合,这时锁紧接近开关 19 发出信号,切断电机电源,制动器通电刹紧电机,电磁铁断电,插销 13 被弹簧弹回,转位工作结束,主机可以开始工作。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 3/21 王新 动作流程图 JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 4/21 王新 例 3、刀架换刀有时不到位,依然执行自动进给 2012.9.4 机床型号:CK3263B,2001 出厂,数控系统:FANUC 0i TC。故障现象:机床在自动执行程序

7、时,刀架换刀有时不到位,依然执行自动进给。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 5/21 王新 该刀架有八个工位,对应八个 X2N 行程开关,开关按八个工位分度位置安装,作为刀位检测。还有一个刀架锁紧到位检测开关,其上面有一个园铁板,板上也是按八个工位分度安装销钉。一个当系统发出换刀指令,刀架抬起电磁阀接通,转塔抬起,同时锁紧开关信号断开,转位电磁阀接通,液压马达转动,刀架开始转动,刀架到位碰压 X2N 开关,该信号与给定刀位信号逻辑比较,不符合,继续旋转,符合,转位电磁阀断开,刀架停止转动,刀架抬起电磁阀断开,转塔落下,锁紧开关信号接通,换刀完成。这里刀架不到位,刀位检测信号正常,转

8、塔落下是刚好在端齿盘顶面错一点位置,不能完全落下,但锁紧信号依然接通,系统认为刀位正确,锁紧信号接通,这两个条件满足,换刀完成,可以执行下一步。本身机床设计,在转塔未夹紧时不能执行下一步,并且会报警。通过仔细观察,发现转塔没有完全落下时,锁紧开关依然被销钉压住,导致开关接通。在转塔实际完全落下到位状态,仔细调整销钉与开关间隙,使开关刚好接通就可以了,如图。在一个就是这种刀架使用 8 个 X2N 开关作为刀位检测开关,经常损坏,建议改成无触点感应开关。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 6/21 王新 例 4、开机刀架找不到工位,主轴运行不正常 2012.11.16 机床型号:CK32

9、63A,1992 出厂,数控系统:FANUC M3TA。故障现象:开机刀架找不到工位,主轴运行不正常。这台机床是沈阳第三机床厂 1992 年产品,配置 FANUC 3T 数控系统,直流伺服驱动单元,主轴配置襄樊产 SIMOREG-V57 可控硅调速电柜。液压自动变档,有四挡。最先故障是主板有故障,修完主板输入系统参数,开机刀架找不到工位,主轴运行不正常。我接手维修后,检查刀架开关都是好的,又询问修主板的,说是修好主板只输入了系统参数,再问输入诊断参数没有,说是没有。找来诊断参数输入后,刀架运行正常。由于没有设置刀架计数器,所以无法正常运行。又进行主轴检查,当前在机械一挡(该档最高 211 转)

10、,在手动数据输入状态键入 M03,S100,按起动,转速在 110 转左右,继续输入 S200,按起动,转速还是在 110 转左右,速度没有变化,按复位键不能停机,只有按急停才能停止。又准备换一个机械档试一下,输入M22(第二档 392 转)按起动,一直在 110 转左右。又把系统输入到主轴驱动器的模拟电压端子拔掉,按主轴起动,居然能运转,证明主轴驱动器有问题,找来 A1,A2 板更换,故障依旧,感觉问题较复杂了。在休息时与操作工闲聊,说是最早是主轴电机坏了,送去维修后,安装好,整个机床都开不起了,发现系统主板有故障又送去维修,修完主板就是现在这样故障了。在听说主轴电机维系后,怀疑电机接线不对

11、,马上检查接线,发现励磁绕组接反,纠正后开机,主轴运转正常,按复位也能停机。但是速度不正常,输入 S100,只有 80 多转,调整主轴驱动器 A2 板的 R28 速度反馈强弱电位器,使转速达到指令值。输入 S200,转速只有 110 转左右,说明励磁控制有问题。检查励磁电压有 310V 直流,同时输入不同的转速,励磁电压一直没有变化。(该直流驱动器调速有两个调速区域,低于额定转速采用恒力矩调速,高于额定转速采用弱磁升速控制。)又调整弱磁转换点电位器 R4,还是没有任何变化。又检查最小励磁电压,断开 A01 板 107 端子,测量励磁电压还是有 310V 左右,通过调整R13 最小励磁电压电位器

12、,达到额定电压的 20左右,约 70V 直流,再试机,转速还是只有 110 转左右,高速升不上去,再测量励磁电压,还是 310V,没有变化,这时怀疑励磁控制板有问题,又去找来一块励磁板装上,调整好最大励磁电压和最小励磁电压,重新试机,主轴速度可任意升降速,至此故障全部排除。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 7/21 王新 例 5、SV436 数字伺服软件检测到软件热态(OVC)2013.4.8 机床型号:CK3263B,1992 出厂,数控系统:FANUC 0i TC 故障现象:SV436 数字伺服软件检测到软件热态(OVC)。最近机床 Z 轴经常出现 SV436 报警,关机后再开

13、机又可以用一会儿,反复这样折腾。SV436 数字伺服软件检测到软件热态(OVC),个人理解为数控系统检测到伺服放大器温度升高,到达系统软件的监测值,就发出报警。该报警不同于过流报警,但又有一定的关系。放大器温升较大,除本身元器件外,机械负荷较大是主要原因。当机械负荷变大时,放大器输出电流也会随着增大(但不是那种剧增,剧增就会过流报警),那么放大器温度也在升高。通过查看负载率,在运行时,约在 5060。查看其它几台相同机床的负载率,基本在 3040左右。为区别是放大器故障还是机械故障,把电动机与丝杆脱开,当脱开后运行,负载率很小,说明机械确实存在问题。先是查看导轨润滑,没有发现问题,接着又检查大

14、拖板的压板、镶条、丝杆螺母、丝杆轴承,最后发现靠电机端的支撑轴承损坏,更换新轴承后,再查看负载率,基本在 3040左右,使用半天都没有出现报警。例 6、坐标轴间隙过大,加工零件尺寸变化大 2013.5.8 机床型号:CK3263A,数控系统:FANUC 0 TC 故障现象:坐标轴间隙过大,加工零件尺寸变化大。机床是沈阳数控机床厂(沈阳三厂)生产的,系统是 FANUC 0T。反映问题是两轴丝杆间隙过大,X 轴尺寸变化较大。先对 Z 轴检测,有窜动现象,调整后不在窜动,不过反向间隙还有 0.16mm,修改反向间隙参数(X-535,Z-536,设定范围为 02500,单位为 0.001mm),原来

15、Z 轴有补偿值 120+160280,又进行测试,只有 0.02 左右间隙,满足使用要求。反向间隙测试方法:刀架+Z(X)向移动 100mm,把百分表架于刀架左侧导轨上,使百分表压上刀架一点,把百分表调 0,在系统按位置显示,按增量显示,按 W(U),CAN,对 W(U)值清零,选择手轮方式,手轮向负方向摇动,当表针第一次摆动,看 W(X)值是多少,该值就是反向间隙值,填入对应参数号即可。对于车床、直径指定的轴需要乘以 2。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 8/21 王新 又对 X 轴测试,丝杆无窜动,反向间隙有 0.23mm,补偿后检测间隙有 0.015 左右,也满足使用要求。不

16、过又有新问题出现,每次加工零件,X 方向变化较大,有时十几丝,有时几个毫米。经过检查,发现安装在丝杆端部的分离式编码器座不牢固,丝杆旋转时,编码器和座子来回摆动,检测发现座子与丝杆同心度太差,致使编码器安装在座子上也是偏的,这样检测就出现较大误差,只好拆下来加工。为不耽误停机,就把全闭环改成半闭环,需要重新计算柔性齿轮比以及参考计数器容量。37.00 不使用分离型编码器,1 使用分离型编码器 PRM 570 X 参考计数器容量 PRM 571 Z 参考计数器容量 PRM 8n23 速度反馈脉冲数 PRM 8n24 位置反馈脉冲数 PRM 8n84 柔性进给齿轮比分子 N PRM 8n85 柔性

17、进给齿轮比分母 M n-坐标轴数。计算以下参数:已知:X 轴丝杆螺距 6mm,伺服电机轴同步轮齿数 32,丝杆同步轮齿数 56。N/M电机一转所需反馈位置脉冲数/100 万(丝杠螺距 6/最小检测单位 0.001/100万)(32/56)3/875。速度反馈脉冲数 81238192,位置反馈脉冲数 812412500,这两个参数值为FANUC 半闭环方式固定值。参考计数器容量 570电机一转所需反馈位置脉冲数(丝杠螺距 6电机对丝杆的齿轮比 32/56)/最小检测单位 0.0013429。全闭环改半闭环后,又重新检测了反向间隙并做了补偿,检测运行行程,在 MDI 状态,输入 U100.0,按循

18、环启动,刀架实际移动 50.0,说明参数设置正确。如果 N/M 计算错误,实际移动距离与给定移动指令值不符。如果参考计数器容量错误,将造成回零不准确,且每次回零位置都不一样,但是在不断电情况下对好刀,可以正常使用,也没有尺寸变化,再次断电又要重新对刀。例 7、运行中自动停机 2013.5.9 机床型号:CK3263B,数控系统:柜式型 FANUC 6T 故障现象:自动程序运行中,中途自动停止程序运转,无任何报警,等待一会儿又会继续执行程序。原沈阳第三机床厂 1986 年出厂的 CK3263B 型数控转塔车床,配置柜式型 FANUC 6T 数控系统,直流主轴、伺服驱动系统,8 工位液压转塔刀架。

19、根据故障现象,应该是在等待某个信号完成,通常在程序执行时,系统会检测 S/M/T的执行状况,当某一个信号没有完成,会等待接收到完成信号,再执行下一步程序。通过诊断检查没有发现任何问题,不晓得咋个下手处理,只有做个数据全清处理看看情况。先做好数据备份,把系统主板右下角的钮子开关扳到 ENABLE,同时按下【CAN】+【DELETE】,再按系统电源【ON】,上电后系统参数将被清楚,屏幕出现100 号报警。把备份的参数输入到系统,步骤如下:1、状态开关扳到手动数据输入MDI;JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 9/21 王新 2、按参数键 PARAM,进入参数界面;3、按 N 键和相应参数

20、号,按 INPUT,将光标移动到参数号下面;4、按 P 键和设定数值,按 INPUT,设定数值输入到控制机;5、将系统主板参数设定开关扳到 DISABLE;6、系统断电,再重新上电,参数设置完成。恢复完参数,手动运行主轴、刀架、两轴移动均正常,但回零会出现 214、215、224、225 存储行程限位报警。仔细观察发现,状态开关扳倒回零状态,诊断地址 37.61。移动 X 轴,撞块压上回零开关,诊断地址 32.5DECX(Z 轴 33.5DECZ)由 1 变 0,进行减速移动,当由 0 变 1 时,回零完成,同时出现报警。这两个报警意思是刀架进入到第二行程禁区,但第二、第三存储行程限位参数 1

21、51158 已经设置为最大了,又反复核对参数,跟原参数一样,没有发现错误。只有在 MDI 状态输入 G23 存储行程限位关闭,回零才能正常完成,不在出现报警,且运行都正常。但是断电再开机,默认是 G22 存储行程限位打开,又修改参数 2.10,开机就是 G23。操作工在打表调试加工零件时又发现问题,Z 轴每次进给再退出,第 2 次进给退出,会多进 0.01mm,十次就会累计 0.1mm。怀疑 Z 轴丝杆联轴器松动,紧固螺栓都能扳动1/4 圈,再次打表检测,问题解决。零件加工程序调试完成,加工了十几件都没有出现中途自停现象,至此问题全部解决。例 8、运行中自动停机 2013.5.9 机床型号:C

22、K3263A,数控系统:FANUC 0i TC 故障现象:加工程序运行中自动停机,在空跑程序也会停机,无报警。通过观察,在运行时自动停止时,进给保持灯亮,循环启动灯熄灭,主轴正转灯熄灭,主轴停止灯亮,没有任何报警,再按循环启动,又能继续执行程序。为区别是主轴故障还是进给故障,打开机床锁住,执行程序,主轴开始旋转,刀架等辅组功能可以运行,进给轴不动,运行一会还是要停机。只有单独试验主轴和进给功能是否正常了。先试验主轴,在 MDI 状态,输入 M3 S200,按循环启动,主轴开始旋转,转速也正常,运行了一会儿自动就停机了。又变换各档位,反复试验几次都停机了,说明故障在主轴部位。为进一步诊断,打开

23、PMC 梯形图,查看 G70.4 主轴正转信号,在 MDI 状态起动主轴,运转一会儿,发现该信号与串在一起的几个信号都突然断开又接通,这时主轴停止。顺着这条线查,除一些内部继电器信号,还有变档检测开关信号。怀疑变档开关不良,打开主轴箱检查,检查开关都正常。又检查变档齿轮位置与拨叉,发现一个齿轮位置不是很到位,拨叉与变档油缸活塞杆有松动现象,由于松动,在运转中产生的抖动,致使位置检测开关突然断开马上闭合,系统迅速检测到信号不正常,立即停止主轴旋转。把齿轮扳到位,紧固拨叉与活塞杆的背帽,重新开机运转主轴正常。该机床梯形图不是那么完善,档位信号异常都没有报警。例 9、主轴不能变档 2013.6.9

24、机床型号:CK3263A,数控系统:FANUC 6 T JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 10/21 王新 故障现象:主轴只有一三档,不能变二四档。机床主轴有四个挡位,液压控制,一档(M21)最高转速 211r/min,二档(M22)最高转速 393r/min,三档(M23)最高转速 807r/min,四档(M24)最高转速 1500r/min。根据变档流程查看输出继电器,电磁阀,检测开关。在 MDI 状态输入 M22 并执行,继电器输出后,5DT/8DT 已经动作,但系统未检测到到位开关信号,执行 M24 也是如此,再查看开关信号,在执行 M22/M24 后,SA24 开关地址

25、X37.3 无变化,始终为 1,接通状态,怀疑开关短路。拆开主轴箱变档开关盖板,检查开关是好的,又进行变档操作,发现有一边的油缸不动作,又怀疑电磁阀油路不正常,手捅电磁阀,油缸还是没有动作,只好拆开主轴箱大盖板,松开油管螺帽,有油流出,说明油路正常,可能是油缸卡住了。由于油缸拆卸太困难,只得在给油缸加压的同时敲击活塞,经反复加压泄压敲击,最终活塞松动,二四档功能恢复。变档电磁阀动作表 电磁阀 5DT(Y2.1)6DT(Y2.0)7DT(Y6.2)8DT(Y6.1)9DT(Y7.1)第一档+-+-第二档+-+-第三档-+-第四档-+-+-空挡-+-+档位开关检测表 检测开关 SA2(X37.0)

26、SA22(X37.1)SA23(X37.2)SA24(X37.3)第一档-+-+第二档-+-第三档+-+第四档+-+-空挡+-JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 11/21 王新 例 10、自动运行时自动暂停 2013.7.11 机床型号:CK3263B,数控系统:FANUC 0i TC 故障现象:自动程序运行中,自动变成进给保持,按循环启动,又会继续执行程序。根据故障现象,查看 PMC 梯形图的进给保持信号 G8.5 关联了那些信号,通过观察,在自动出现进给保持时,G8.5 相关的信号没有任何变化,均正常。只好蹲守查看,边加工边查看 PMC。经过大半天的蹲守查看,终于发现 Y6.2

27、 故障灯信号突然变化后恢复正常,只有一瞬间,还看不见灯亮,速度很快。Y6.2 信号变化后,G7.1(STLK)起动锁住信号瞬间激活又恢复正常,这时进给保持灯亮,进入进给保持状态。又继续观察Y6.2 关联的信号,发现 A0001.0 瞬间变化,又顺到该信号追踪,发现 X3.2 输入信号瞬变,最后造成进给保持。经仔细检查,该 X3.2 为导轨润滑压力检测开关信号,可能是开关不良引起信号瞬变,更换开关后,一直运行正常。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 12/21 王新 例 11、加工零件有纹路及光洁度差 2013.3.21 机床型号:HTC63100,数控系统:西门子 802C 故障现象

28、:加工零件有纹路及光洁度极差 该加工零件属偏心零件,装夹使用花盘,两边顶针夹紧。L1=60mm,50mm,L2=20mm,20,零件表面 1/3 有耐磨合金,刀片是立方氮化硼车刀,进行车代磨加工,主轴速度 360 转(偏心件,速度提高不了)。根据经验,该故障现象有以下原因:1、零件装夹松动;2、刀具不好;JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 13/21 王新 3、主轴轴承间隙较大;4、主轴轴承损坏;5、转速不稳。经过排查,最终确定主轴轴承损坏,必须更换。轴承型号:哈尔滨轴承 C3182138K(NN3038K/P4W33,C3182132K(NN3032K/P4W33),C226813

29、8(234438BM1/P4)。轴承润滑使用德国 KLUBER ISO FLEXNBUS 主轴润滑脂。该轴承锈蚀和损坏,主要原因就是润滑不良,根据操作人员说,成天催促赶活,没有人注意润滑的事。要想设备不出故障,一定要注意保养,切记!JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 14/21 王新 例 12、刀架不转 2013.8.15 机床型号:CKS6163A,数控系统:FANUC 0i TC 故障现象:刀架不转 机床选用的是沈阳精诚 SYD320-12 型液压刀架,当数控系统发出转位指令后,刀盘抬起,液压马达开始旋转,当检测到到位信号,停止旋转,刀盘锁紧,转位完成。检查中发现,刀盘能抬起,系

30、统已经收到刀盘松开信号 X6.5,正传输出信号 Y5.4 动作,液压马达没有旋转,测量电磁阀 YV4.1 线圈已经得电,又手动捅电磁阀,液压马达还是不能旋转。又在 MDI 状态,使刀架反转,刀盘还是不能旋转,手动捅电磁阀 YV4.2 也是没有用。由于刀盘可以抬起,说明液压油已经进入液压马达部件里面,应该是内部机械卡住损坏了无法旋转,购买了一台总成更换后,运行正常。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 15/21 王新 例 13、加工零件有振纹 2014.7.9 机床型号:STC34100s,数控系统:FANUC 0i TD 故障现象:加工零件有振纹,纹路很大 通常零件表面纹路过大,一般

31、情况下都是主轴轴承松动间隙过大引起的,前轴承主要控制径向精度,后轴承控制轴向精度。根据加工零件产生的波纹,判断是后轴承间隙过大引起的,收紧后轴承后,加工零件达到要求。在调整轴承间隙时,要注意检测轴承温度,不能超过 90。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 16/21 王新 JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 17/21 王新 例 14、SV408 报警 2014.7.12 机床型号:SSCK328-1,数控系统:FANUC 0 TC 故障现象:SV408 报警 一台沈阳 SSCK328-1 数控车床在停用一段时间后开机就出现 408 报警。该用户的电工修理了约几天,判断是驱

32、动器坏了,又把驱动器送外面维修检查,送去检测又没有问题。我接手后,到现场开机,出现 408 SERVO ARAML(SERIAL NOT RDY)报警,维修手册解释为:根据手册提示检测第一步,检查光缆 K4X、光链适配器 JD1、电缆 J39,发现 J39 插头插座主轴放大器的 JA7A 插座,正确应该插在 JA7B,见图:由于插头被插在错误位置,造成报警,纠正后,开机运行正常。像这类故障,其实只有细心一点检查,就会发现问题并排除。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 18/21 王新 例 15、SV414 报警 2014.8.15 机床型号:SSCK80B,数控系统:FANUC 0

33、TC 故障现象:在开机运行 X 轴时,出现抖动,并发出 414 报警。该 414 报警号维修手册解释是-数字伺服系统异常。通过诊断号 720 检查如下:发现#5(OVC)=1,就是说运行时发生过电流报警,正常应该为 0.通常发生过电流,主要是电机、动力电缆、放大器不良,绝缘下降所致。当测量到放大器时,U/V/W 端子对地只有 0.5M,电机和电缆对地无穷大。说明放大器模块绝缘性能下降严重,把另外一台相同机床的放大器拆来替换,开机运行正常,确认该放大器损坏。例 16、PS0329 报警 2016.6.10 机床型号:HTC63150n,数控系统:FANUC 0i TD 故障现象:在使用 G71

34、功能时出现 PS0329 报警。用户一台沈阳 HTC63150n 数控车床,配置 FANUC 0i TD 数控系统,在使用 G71 功能时出现 PS0329 报警,该程序(內孔圆弧加工)是从另外一台沈阳 CAK4085 复制来的,系统是 FANUC 0i mate TC 系统。程序是加工过多次的,应该没有问题。因程序中有个小槽,按理 TC 系统也会出现 PS0329 报警,但一直运行正常,用户又要在 TD 系统的机床使用,本可以用型加工,就不会报警,但用户不让改程序,总说机床系统有问题。通过查找原因,可能是参数设置不对,查看参数手册,查 G71 相关参数,发现5145,5146 这两个参数与

35、PS0329 报警相关,原值为 0,修改到 100mm,问题还在,一直试到 1000mm,程序不在出现 PS0329 报警,能顺利执行完成。(TC 系统无 5145,5146 参数)。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 19/21 王新 但是又出现程序在半精车时结束时,X 轴先快速退刀,把圆弧底部车掉了,致使刀具撞到工件,如图轨迹,轴线下的白线。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 20/21 王新 由于退刀轨迹不对,无法继续加工。又通过查找原因,看使用手册,发现 TC 与 TD 的区别,在 365 页有个说明,如图,图中左边是 TC 系统,右边是 TD 系统。根据这个说明,又查到参数 5108.1,如图 原参数为 0,修改为 1,断电再上电,运行程序正常。(TC 无 5108 参数)修改后的运行轨迹 FANUC 0i MATE TC 数控系统的加工轨迹 另外该单位还有一台两年前购买的 HTC50100 也是同样问题,系统还是 FANUC 0i TD,但没有 5108 参数,不知道什么原因。JERAY 四川精锐机电有限公司 售后服务部 21/21 王新 TC 系统与 TD 系统 G71 返回循环起始点轨迹比较,如图。TC 系统 TD 系统

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