EBZ180CJ掘进机出厂检验报告.doc

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1、出 厂 检 验 报 告检字: 号 产品名称:悬臂式掘进机规格型号:EBZ180CJ出厂编号:检验依据:MT238.3-2006 航天晨光股份有限公司掘进机分公司年 月 日一、掘进机外形尺寸 单位:mm序号检 验 项 目要 求实 测判定结果1机长(不含二运)1044030104402机高(不含履带齿高)16201016153机宽22501022504切割高度45401045405切割宽度63005063006切割头卧底深度210302107铲板抬起高度580305908铲板卧底深度370303459铲板宽度300010300010地隙2201021511回转台中心至切割头前端距离(不伸缩)483

2、310484012回转台中心至铲板前距离320020320013履带外侧宽度225015二、掘进机调整尺寸序号检验项目内容与要求实 测判定结果1悬臂左右摆动行程将悬臂置于掘进机纵轴线重合位置,分别向左和向右摆动至极限位置,测量左右摆动行程差不大于30mm302星轮和铲板间隙间隙应为2.0-5.5mm且不允许有局部摩擦33中间刮板输送机链条使用机尾调整装置调节刮板链条的张紧度,在铲板摆动时,链轮能正确啮合和平稳运转链轮不能正确啮合4履带链悬垂度将掘进机架起,转动链轮,张紧上链,测调下链的悬垂度,悬垂度为50-70mm60三、掘进机装配质量序号检验项目内容与要求实 测判定结果1检查截齿和齿座的配合

3、用任意三个截齿在任意三个齿座中装拆,要求松紧适度,有互换性,拆装方便2检查管道电缆的敷设质量目查油管、水管、电缆敷设质量和防护,应符合设计要求,排列整齐,无干涉。3检查重要螺栓扭矩用扭力扳手检测:主架与回转台 1400 N.m回转轴承与回转台 690 N.m切割臂与电机 690 N.m主架与后支撑 1400 N.m4检查标志、标牌要求标志明确、清晰,位置正确,安装牢固5检查油漆质量漆表面应均匀、无明显的皱皮、擦伤、露底、污浊等现象四、空载试验前检查序号检验项目内容与要求实 测判定结果1检查油位油位达到油标位置2检查操作手柄及按钮各电气、机械、液压操纵手柄及按钮动作5次,动作应灵活可靠,位置正确

4、3调定液压系统溢流阀开启压力起动油泵,观察系统和各回路的溢流阀开启时的压力值调动油缸回路160.5MPa;行走回路160.5MPa;星轮回路160.5MPa;装运运回路160.5MPa。4调定喷雾系统压力调定安全阀开启压力值,内喷雾3.0MPa;外喷雾1.5MPa检查前照明灯和尾灯通电并按下照明按钮后,前后灯亮检查报警装置按下报警警铃,狱警铃响8-10s起动掘进机。五、切割机构空载试验序号检验项目内容与要求实 测判定结果1空运转试验将悬臂置于水平、上下极限位置,高低速各运转不少于30min;在水平位置再反向运转10min。用功率仪侧各位置空载功率,最大空载功率不大于额定功率的15%即27KW,

5、电动机、齿轮箱运转平稳,无异常声响、过热现象。正转:上 10.8中 10.8下10.9反转:上 10.6中 10.8下10.92悬臂摆动时间试验将悬臂分别置于水平位置、上下极限位置,从一侧到另一侧极限摆动全行程,分别摆动3次左右全行程摆动时间:491秒悬臂上下全行程摆动,上升时间:411秒下降时间:261秒六、装运机构空载试验序号检验项目内容与要求实 测判定结果1空运转试验刮板链张紧适度,将铲板置于上中下三个位置,每次正向运转5min,再反向运转5min。刮板链运转灵活平稳,无卡阻、跳链、干涉现象。正转上位卡链,刮板不合槽2铲板灵活性试验在空运转试验中,铲板上下全行程摆动,试验5次,摆动灵活,

6、无卡阻、干涉现象及撞击声。3星轮堵转试验用硬木卡住星轮,开动星轮,试验5次。测安全阀压力值。P=16.0Mpa。4悬臂与装运机构安全试验铲板置于正常工作位置,悬臂置于卧底位置,开动装运机构,横向摆动悬臂,两者不发生干涉现象。干涉七、行走机构空载试验序号检验项目内容与要求实 测判定结果1空运转试验履带链张紧适度,将掘进机架起来,正、反向各运转30min,主从动轮传动平稳,不得有振动冲击、干涉现象。2行驶试验在路面上前进、后退各行驶25m,测平均速度和跑偏量,偏差不大于5%。低速4.05m/min;高速7.95m/min。跑偏0.05m3转向试验原地转向90,左右各转3次,转向灵活,无脱链,卡链及

7、异常声响。测压力值:前进不大于10Mpa;后退不大于10Mpa;转向不大于10Mpa。快:前8-90后退7-8.5转向10慢:前进5-6后退6-7转向84功率测定在行驶和转向试验中测录前进、后退、左传、右转四种工况的功率。前25.7;后24;左21.5右24kw八、液压系统空载试验序号检验项目内容与要求实 测判定结果1空运转试验换向阀手柄置于中间位置,系统空运转48min,然后操纵各手柄,分别动作均不少于10次;总运转时间不少于60min,运转正常。油泵外壳温升不大于30;分配齿轮箱温升不大于45。测录液压系统空载功率,其值不大于额定功率的35%。2耐压试验在液压系统运转中,油箱油温达50时做

8、耐压试验,试验压力为:油缸回路24Mpa;行走回路24MPa;星轮回路24MPa;装运回路24MPa;保压3min,试验时,油缸回路在油缸极限位置,马达回路将马达回油管堵塞。不得有渗漏及损坏现象3油缸空载试验开动油泵,操纵液压操作阀,各油缸全行程往复动作均不少于3次,测录各油缸动作过程中的空载压力及行程。(油温505)铲板油缸:伸11Mpa,缩16MPa,行程16010;切割升降油缸:伸11Mpa,缩16MPa;切割回转油缸:11Mpa;后支撑油缸:伸11Mpa,缩16MPa。4密封性能试验将悬臂置于水平位置,铲板卧底,后支撑顶起机器,将起重油缸行程全部伸出,在同一温度下,12h油缸活塞杆收缩

9、或伸长量不大于5mm。九、电气系统空载试验序号检验项目内容与要求实 测判定结果1空载试验在各机构空载试验过程中,各控制手柄、按钮灵活、可靠、准确,标牌指示内容与实际功能和动作一致,电动机工作平稳。测空载电流:切割电机不大于30A;油泵电机不大于15A。切割电机最高温度不超过72,温升不超过50。切割:26A油泵:13A切割电机温升15十、除尘喷雾系统耐压及喷雾效果试验序号检验项目内容与要求实 测判定结果1耐压及喷雾效果试验接通除尘喷雾系统,用节流装置调节系统压力至额定压力的1.5倍,保压3min,无渗漏;随后接通喷嘴再将压力调至额定值,旋转切割头,喷射大于1.5m,喷嘴无堵塞,喷雾均匀。十一、密封性能检查序号检验项目内容与要求实 测判定结果1密封性能检查在运转中检查各齿轮箱、轴密封盖、出轴密封、箱体结合面等;检查检查液压系统,除尘喷雾系统各元件及管路,放油堵、放水堵等,不得有渗漏和松动现象。结 论检验员: 年 月 日审 核: 年 月 日批 准: 年 月 日

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