机械通风在高水分玉米储存的降水应用.doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流机械通风在高水分玉米储存的降水应用.精品文档.机械通风在高水分玉米储存的降水应用刘俊军 刘俊军,山东滨州国家粮食储备库,副主任经济师,主管粮食储存、安全工作,滨州市滨城区兴营路138号,电子信箱:sdbzlk。(山东滨州国家粮食储备库)摘要 在玉米收购期间,经常遇到收购的玉米因水分偏高,需经翻晒或烘干后才能入仓的问题,既增大工作量,又影响进度。我们将高水分玉米直接入仓,利用机械通风技术进行降水,使其降到安全水分以下,再实施常规存储保管,取得了成功。关键词 机械通风 高水分玉米 降水在玉米收购期间,经常遇到收购的玉米因水分偏高,需经翻晒或烘干后

2、才能入仓的问题,既增大工作量,又影响进度。为此,我们设想将高水分玉米直接入仓,利用机械通风技术进行降水,使其降到安全水分以下,再实施常规存储保管的思路。经实验,我们的思路是可行的,也是成功的。1 通过实验取得经验2005年4月我们在玉米的经营过程中做了一个试验:在院内,仓外的粮台上做了一个120吨的玉米外垛,该垛长20米,宽5米,高2.5米,地面安放一道地笼。玉米放入后,顶部及周围全部用塑料布密封,仅在两头各留一个风口,一个进风,一个出风。试验用的玉米水分为1617%之间,通风用的机械是功率为5.5KW,通风量为7500-14700m3/h的离心风机。通风的方式为压入式间歇通风,最低单位通风量

3、为62m3/(h.t);通风时间为上午9时到下午5时,每天8小时;同时,每天对粮情做一次检测并记录。经过连续一周的通风后,记录显示:降水效果不明显。再一周的每天通风后,记录显示:各检测点之间有了明显的差距。有的点降水明显,有的点降水不明显,有的点则不降反升。降水最明显的点,降下了2个百分点的水,水分降到14%,而最差的,水分上升到了17.5%。于是试验小组决定停止试验,立即开垛,查找原因。开垛后,经认真检查、比对,我们发现:凡通风降水效果好的地方,粮食相对干净、无杂质,而效果不好的地方,粮食中的杂质多、不干净,有的粮食和杂质已结成块根本不透气,因此通风没有效果,有一些因杂质太多反而更容易吸收水

4、分,因此有的点水分会上升,原因是实验用的玉米没有过筛,杂质大,导致实验没有成功。根据以上的检查结果及分析,我们得出了以下的初步结论:在一定的条件下,可以把高水分的玉米在存储过程中利用机械通风进行降水和降温,使其达到安全水分后,再继续储存;而这个条件就是仓房要有良好的机械通风设备,玉米的质量要好,杂质要少,要保证粮堆之间有充分的间隙。2 实际应用2005年5月,我们给邹平西王集团代购代存10000吨玉米,如果只收安全水分的玉米则进度达不到合同要求,为此我们决定利用去年的试验,进行一次实际的应用。首先,制定了详细的实施计划,确定入仓玉米的质量标准、选择机械通风条件好的仓房、并确定了具体的通风方案及

5、检测手段。当时我们根据市场的实际情况确定入仓玉米的水分标准为15%,其他的标准按国家标准执行。具体的做法如下:2.1 严把入仓玉米质量关,确保玉米无杂质入仓根据去年实验的结果,我们知道,入仓玉米的杂质含量是通风降水成败的关键,为此我们制定了严格的入仓玉米清理工艺过双筛、再出风、后清扫。第一步,在入仓时玉米经过两套筛,一是滚筒筛,可把杂质初步清除;二是振动筛去除杂质,可进一步把杂质清除并初步去轻杂;第二步,在过筛后的入库过程中,在相关的输送机上安装吹风设备,可把玉米中大量的轻型杂质吹出来。这一步非常关键,根据我们的经验,这些轻杂是吸收潮气及阻碍粮堆中空气流动的主要罪魁祸首;第三步,保管员入仓,在

6、粮堆上清扫通过自动分级而形成的杂质(主要是碎玉米芯,由于其为大小与玉米粒差不多的并肩杂质,两级清理及吹风都不能清除。)。通过以上的三个步骤,仓内的玉米基本不含杂质,为下一步通风降水打下了良好的基础。2.2 仓内增加通风立管,确保粮堆通风无死角这次入粮的仓房为34#仓,长48米,宽21米,储粮线高6米,是2005年建的高大平房仓。内设通风笼二组,每组是一机四道,通风途径比为1.5。根据以往的经验,这样的通风布局,在仓内的四角及两组风机结合部的两端容易发生通风不良的现象。为此我们在这些部位垂直放置了六根PVC立管( 管壁钻有通风小孔,有捕虫、施药等多种功能)。如图:立管的布置数量可根据仓房情况具体

7、调整。这样,粮堆的通风条件大大改善,不但通风没有死角,还增加了立体效果,为利用机械通风对粮堆降水创造了条件。2.3 通风降水这次入仓的玉米数量为4500吨,品种为当地黄玉米。入仓结束,整平粮面后,我们就开始进行通风。这次通风使用的风机是功率为11KW的离心风机,是目前机械通风中常用的设备,具有降水幅度大,降温快等特点。通风分几个阶段,根据春季天气干燥的特点,第一阶段采用压入式连续通风。目的是平衡水分,排除仓内湿气、潮气。经过一周连续通风,粮堆的温度由25摄氏度降到了20摄氏度;水分由15%降到了14.6%,并由原先的不均匀状态达到了水分基本一致。第二阶段采用压入式间歇通风。由于当时的粮堆温度已

8、经降下来了,且时处春季,昼夜温差较大,夜间的低温空气不利于粮堆降水,为此我们采取每天白天通风的间隙式通风。每天从上午9点到下午5点连续通风8小时,将白天的干热风压入粮堆。经过一周的间歇通风,再检查发现:粮温没有大的变化,平均在1921摄氏度之间。但水分稳步下降,从14.6%降到14.3%,以单位通风时间降水率看,该阶段降水效率最高。第三阶段采用吸出式间歇通风,由白天通风改为晚上通风,时间是晚上8点第二天早8点,目的是进一步降低粮温同时降水。经过一周的通风,发现降温效果非常明显,温度由20降到15,降水效果也可以,水分由14.3%降到了13.9%,粮堆水分梯度0.5%水分/m粮层厚度,粮堆温度梯

9、度1/m粮层厚度,达到了安全储粮的标准,结束通风。如下表:项目1层2层3层平均各层平均粮温通风前25.32524.725通风后15151515各层平均水分通风前15.1%14.9%15%15%通风后14.1%13.9%13.8%13.9%至此机械通风的目的已经达到,效果是令人满意的。该仓的玉米已安全地度过了夏季,于2005年9月中旬全部销给了邹平西王集团,经西王集团检测,水分都在13.5%以下,价格高出市场价格30元/吨。3 能量消耗及费用分析我们用的两组功率为11kw的风机,累计通风时间308小时,总电耗为6776kw,单位能耗为1.5kw/1%水分.吨。电费按0.6元/kw计算,总电耗费用

10、为4065元,而4500吨的玉米要通过整晒来达到水分的话,整晒、装卸费用按24元/吨计,应为108000元,并且还要耗费大量的人力、物力,入仓时间延长,加之雨天湿粮、粮食出入环节中的抛撒损失等各种风险。这些都充分体现了机械通风降水省时、省力、节约费用的优点。4 结论与思考我们深知玉米要安全储存,水分是关键。粮食在储藏的过程中,仍在进行微弱的代谢,如果入库的玉米水分较高,加上成熟期不均匀,那么储藏期间就更易受虫、霉的侵害而被污染。另外,玉米胚部大,脂肪含量高,在相同的条件下,较之其他的粮食具有更强的生命力和较高的呼吸强度,因此更容易氧化酸败。所以在玉米的存储过程中,必须特别注意检测和观察其温度的

11、变化,特别是在春秋季节温度变化较大的情况下,要严防结露的情况发生。如果发现有玉米结露的现象,要及时通风降温。要及时掌握玉米是否结露,还需详细掌握所储存玉米的特性及各项环境情况,特别是,对气温、仓温、粮温情况的掌握,以及及时分析它们的变化趋势,以此判断储存的玉米是否有结露的可能。另外,还应根据温度的变化,适时地进行水分检测,详细记录检测结果;对所有能够反映粮食安全情况的有关数据、记录进行统计分析,判断粮情的变化是否符合正常的变化规律,为是否进行通风降温提供依据。再是,玉米的耐储存性能较差,如果在仓储设备等条件不好的情况下,严格控制玉米的入仓水分和杂质是玉米存储安全的关键。通过在34#仓利用机械通

12、风技术,对高水分玉米进行降水成功的事实说明:在一定的条件下,在玉米入库时,可放宽对水分的控制,严格对杂质的控制,经过一定程序的清理,玉米就可以入仓,而不必整晒,大大地降低了玉米的入库成本,提高了工作效率,也保证了粮食的安全,降低了劳动强度(实质上也可以这样认为。我们是增加了机械化程度高的清理程序,减去了主要靠人工处理的整晒程序)。然后,等玉米入仓后,再进行机械通风降水,使玉米的水分降到标准要求以下,再实施常规的仓储管理。这就是我们通过实践得到的结论。我们这次的应用取得了一定成功,但反思我们实践过程中的一些做法,还是有许多值得我们思考与探讨的。比如,在第一阶段的通风过程中,我们采取的是24小时的连续通风,由于昼夜温差较大,在通风的过程中降水和降温是同时实现的;而这一阶段我们的主要目标是降水,相对较高的温度对降水应该是有利的,如果我们采取与第二阶段一样的通风方法,能不能达到我们的目的呢?如果行的话,我们就能取得更高的降水效果。另外,我们还应该探讨其他的、效率更高的通风方式,如设计昼夜绝对通风时间更少的间歇通风方案,或者尝试用轴流风机替代离心风机,以降低通风的成本,因为离心风机11KW的功率耗能是较高的。总之,我们虽然取得了一些成果,但实验数据相对粗糙,我们一定会利用这些经验,在今后的实践中进行更深入的尝试和探索。

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