350mw超临界机组直流锅炉启动节能优化.ppt

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1、,350 MW超临界机组直流锅炉启动节能优化,一、小组简介,二、选题理由,三、现状调查,四、预期目标,五、原因分析,七、可行性分析,八、效果检查,六、实施方案,九、效益分析,十、措施总结,目录,前 言,二、 项目选题理由,铝电两台机组启动调试初期,机组启停较为频繁,启动能耗损失较大。,1,2,直流锅炉在启动时,要进行冷态冲洗,期间消耗的除盐水量较大,排放损失率较高。,3,铝电#1、2号机组共用1台电动给水泵,一台机组启动时,需退出运行机组的电泵备用条件,存在较大的风险,且高压给水系统的频繁切换也增加了操作的风险,不利于安全稳定运行。,4,电动给水泵功率较大,机组启动电量消耗较高。,三. 项目实

2、施前现状调查,1、通常情况下, 超临界机组在启动时,锅炉冷态冲洗采用一边补水一边排水的换水方式,直到化验水质合格转为闭式循环,所消耗的时间和换水量较大,除盐水用量大。统计2013年12月至2014年4月,#1、2机组启停4次,每次机组启动,除盐水的消耗量约为40005000吨,其中约有近1/3的水量在冷态冲洗的过程中直接进行了排放,造成了一定量的优质水浪费。,从以上的统计数据可以看出,造成350MW机组启动用水量偏高的主要原因是启动初期冷态开式冲洗耗水。,三. 项目实施前现状调查,2、按照通常的操作方法,350MW机组锅炉启动一般均采用电动给水泵上水,我厂电动给水泵为10KV转机,功率为830

3、0KW,采用电动给水泵向锅炉上水和冷态冲洗,消耗的电能较高,经济性较差。,统计2014年4月份之前的机组启动,平均每次启动,电动给水泵的电能消耗量约为14.0万kwh,约占机组启动厂用电量的40%。,2013年12月至2014年4月,#1、2机组启动用除盐水总量以及电泵用电量统计表,项目实施前机组启动用水量、用电量统计,一. 活动小组简介,四、预计项目实施后达到效果,五. 机组启动能耗较高的原因分析,通过以上的现状调查和统计分析,我们认为在350MW机组启动过程中,能耗居高不下的主要原因有以上几个方面:,40%,40%,10%,5%,5%,五. 主要原因确定,六. 项目实施方案和对策,1、 针

4、对以上的分析结论和既定目标,我们调动小组成员集思广益,对直流锅炉冷态冲洗过程进行研究、分析,提出利用整炉换水的冲洗方式,即: 锅炉冷态启动首次上水正常后,停止补水,将不合格的炉水全部排放,排尽后再次上水,可以提高开式冲洗的换水效率,大大缩短直流锅炉启动时冷态冲洗的时间和除盐水用量;,六. 项目实施方案和对策,2、第二方面:通过对机组启动初期上水系统的分析,我们创造性的提出从锅炉上水、冷态冲洗、热态冲洗直至机组并网,全过程不启动电动给水泵,而是采用功率较低的汽泵前置泵向锅炉上水、冲洗,待锅炉点火升温升压时,再启动汽动给水泵进行后续的启动工作。以此来解决电动给水泵退出备用以及给水系统来回切换容易造

5、成阀门泄漏的问题,同时也大大降低了机组启动期间的厂用电消耗量。,七. 可行性分析,无电泵启炉法,整炉换水法,方案可行,采用整体换水也是将不合格的炉水排出,更新为合格炉水,与连续换水效果相同。,锅炉启动初期,尚未建立压力,前置泵的出口压力可达1.5MPa,完全能够满足锅炉上水和冷态冲洗是的静压和管道阻力。,结 论,八、 项目实施效果检查,1、按照我们既定的实施方案, 2014年5月13日铝电#2机组启动时采用整炉换水冲洗法,锅炉上水完毕后,全面排水,之后再次上水,继续冲洗30分钟左右化验水质已达到闭式冲洗的条件,与常规方法相比,冷态开式冲洗的时间缩短了近1小时,测算节约除盐水量约为1600吨。

6、2、结合6月份的几次机组启停,我们对无电泵运行的方法进行了试验和测试: # 1机组2014年6月15日使用纯汽泵启动成功; # 2机组2014年6月16日使用纯汽泵滑停成功; # 2机组2014年6月20日使用纯汽泵启动成功。,2014年4月至2014年6月,#1、2机组启动用除盐水总量以及电泵用电量统计表,项目实施后机组启动用水量、用电量统计,九. 项目实施后效益分析,1、整炉换水法: 通常操作时,锅炉冷态冲洗流量约为330t/h,冲洗时间约为6h,每次启动需要排放除盐水2000t左右,采用整炉换水后,排放的水量可按锅炉正常运行时的水容积核定,约为300m3,其他汽水损失约计100m3,节约

7、除盐水量约为1600吨,按照除盐水12元/t计算,单次启炉可节约成本1.92万元。,2、不用电泵启炉法 : 根据我厂机组启动记录,从锅炉上水至机组并网,电动给水泵共需要运行约24 小时,电泵运行时电流约为325A,则单次机组启动电泵消耗电能为:W1=3 10000 325 cos 24=11.48万KWh ;采用前置泵上水,前置泵电流约为175A,耗电量计算为W2=3 380 175 cos 24=0.23万KWh ,节约电量约11.25万kwh,约合成本3.26万元。,方案实施前后水量对比,指标对比,方案实施前,单次机组启动除盐水消耗量平均为4772t,单次机组启动除盐水消耗量平均为3038

8、t,整炉换水实施后,降低了1734 t /次,方案实施前后用电量对比,用电量消耗对比,前置泵方案实施前,平均每次机组启动给水泵电量消耗为14.04万kwh,方案实施后,前置泵上水启动电量消耗仅为0.24万kwh,同比相比下降了98%,节能效果相当明显。,十. 巩固措施与总结体会,基于以上试验的结果,在达到预期目标后,我们活动小组已经将这两种方法整理汇总完毕,并且制作成了专门的学习课件让值班员学习,使他们逐步掌握整炉换水和无电泵启、停的操作方法,培养他们的指标管控意识。同时也准备将这两种方法申报先进操作法,以便在其他大型超临界机组得以推广应用,取得更好的收效。同时,通过组织本次全员职工岗位创新活动,也增强了我们技术攻关的自信心,提高了我们分析、解决现场实际问题的能力,也为我们今后更好的驾驭大型超临界机组积累了宝贵的经验。,我们的目标实现了,汇 报 完 毕 !,敬请各位领导和专家批评指正!,

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