原油管道改输天然气前的清管实践.pdf

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1、第 2 4 卷第 3 期 油气储运 冈 原油管道改输天然气前的清管实践 王 振 洪 ( 河南油 田油建公司第二工程处) 王振洪: 原油管道改输天然气前的清管实践, 油气储运 , 2 0 0 5 , 2 4 ( 3 )4 9 5 0 。 摘 要 为保证原油管道改输天然气后的输气质量和运行安全, 必须在管道输气前实施清管。 介绍 了新疆塔河油田四、 六区块 4 1计转站至 1 号联合站原来的原油集输管道改输天然气前的清 管方案和清管步骤, 分析了其清管效果, 指出利用经清管检测达标后的原油管道改输天然气与再建 输气管道相比, 不仅施工周期短, 工艺操作简单, 而且还可节约大量的建设资金。 主题词

2、原油管道 改输 天然气 清管 效果 一、管道概况 新疆塔河油田四、 六区块 4 1 计转站至 1 号联 合站原油集输管道位于塔里木盆地 的沙漠边缘, 地 势平坦、 落差较小, 全长约 1 2 k m, 管径为 2 1 9 X 6 5 mm, 设计输油压力为 4 0 MP a 。随着油 田原油产 量的迅速提高, 其输量已无法满足油 田发展的需求, 将被新建成的一条大 口径原油集输管道所替代。考 虑到该管道防腐保温层 良好, 并且两端都 已安装了 收发球装置 , 如果将 1 号联合站每 日放空的天然气 进行回收, 将其返输至四、 六区块 , 供油井开采时加 热炉使用, 那么这样既能保护环境又可节约

3、能源、 降 低成本。为此, 通过相关设计部门的综合核算和分 析, 决定将新疆塔河油 田四、 六 区块 4 1 计转站至 1 号联合站原来的原油集输管道改输天然气, 设计 输气压力为 1 6 MP a 。因此, 为保证管道改输后的 天然气质量和运营安全 , 必须对原有的输油管道实 施 清管 。 二、 清管方案 由于该管道原输油品属易凝原油, 其物性差、 凝 点高, 加之管道 自投用以来从未进行过清管, 因此管 道 内壁结蜡严重 , 平均厚度达 1 5 mm。为了避免管 道 在停输后和清扫时发生凝管或卡球现象, 确保一 *4 7 3 1 3 2 , 河南省南阳市 I 电话 : ( 0 3 7 7

4、) 3 8 3 5 2 1 5 。 次清管后管输天然气洁净, 将清管作业分成置换、 吹 扫、 清洗和干燥 4个施工步骤, 同时为方便施工作 业 , 每个施工步骤间又进行了交叉作业 , 具体工艺流 程见图 1 。 第一步 第二步 第三步 第四步 ( 置换) ( 吹扫 ) ( 清洗) ( 干燥 ) 分两次把管 用压缩空气 用清洗剂把 用干燥的 道内的原油 把管道内的 管道内壁清 热空气吹 置换出来 残液吹扫干 洗干净 扫管道使 净 其干燥 图 1 管道清管工艺流程 图 三、 清管步骤 1 、 置换 为防止凝管 , 采取先用凝点低 的轻质原油置换 管道内的高凝原油 , 然后再用热水置换轻质原油 的

5、方法。停输前, 采用较高的油温和流量外输原油 , 先 冲洗掉管内的部分油砂、 凝结蜡等。停输后 , 利用计 转站内的生产流程 , 向管内输入轻质原油置换 出重 质原油, 再通过帷时流程和泵车向管内输入热水 , 彻 底置换出管内的原油。为了节约用水 , 满足环保要 求 , 在用热水置换原油前 , 应采用先向管内投入一个 隔离球, 把油水隔离开后再输热水的方法。 2 、 吹 扫 吹扫作业采用压缩空气吹扫与通球检测同时进 维普资讯 http:/ 油气储运 行的方法。具体工序为, 待管内热水达 1 k m时, 投 入一个带信号发射器的清管器 , 以压缩空气为动力 推动原油、 隔离球、 热水、 清管器等

6、向联合站方向前 进 , 同时放空联合站出口流程, 以减少吹扫阻力。此 外为了避免大量热水涌入原油系统 , 增加脱水装置 负担, 在距联合站 1 k m处 的管道上设置了一台信 号接收机, 以便联合站操作员及时获知清管器通过 的信息, 将流程切换至排污系统 , 使管输热水流入污 水池。待清管器到达联合站后 , 该置换、 吹扫工作结 束。在此过程中, 如果发现清管器被卡住, 可以用信 号接收机进行查找, 也可以先确定隔离球被卡部位 后处理起来就比较安全方便。 3 、 清 洗 确保管道清空后, 采用从 4 1 计转站向管内先 后发射了两个钢丝刷清管器方式 , 以清除管道内壁 上的蜡质。为便于及时确定

7、管内堵卡位置, 发射 的 第一个带信号发射器的钢丝刷清管器。然后选用 0 号柴油作为清洗剂, 将其注入管内约 1 0 0 m 长时, 立即发射第二个钢丝刷清管器, 之后再通人大量压 缩空气, 并以此为动力, 推动两个清管器和清洗剂前 进至管道的另一端 , 并根据污染情况适当调整或更 换新的清洗剂用量, 如此反复进行几次 , 直到清洗剂 干净后停止作业 。 4 、 干燥 实施干燥作业前 , 需再通一次球 , 除净管内清洗 剂后 , 再用干燥的热空气吹扫管道 , 这样不仅能将附 着在管内壁上的清洗剂吹扫干净 , 而且还可确保管 道干燥 , 避免低温时出现凝结水 , 影响输气质量。 5 、 检测 在

8、管道出口处放置一块 白布, 干燥吹扫 5 mi n 后, 如果白布上面干干净净, 无油渍、 水痕、 灰尘 、 杂 质等, 则表明管道已清洗干净 , 完全符合规范要求 。 管道重新投用输气后, 经过三年多的连续运行 , 一切正常 , 未发现天然气被污染现象, 证明管道清洗 比较彻底 , 效果 良好。因此对于改输天然气的原油 管道 , 只要清管达标, 是完全可以满足输气要求 的, 这与重新敷设新的输气管道相比, 不仅施工周期短 , 工艺操作简单, 而且还可节约大量的建设资金。 ( 收稿 日期: 2 0 0 4 0 4 1 5 ) 编辑 : 仇斌 ( 上接 第 4 3页 ) 头处腐蚀的主要原因。从直

9、管和弯头的外表层清理 出的积垢为含碳的黑色积灰 , 主要成分是 由于燃料 油燃烧不完全而残留下来的碳元素球型颗粒; 从直 管和弯头的里层清理出的白色积垢, 主要成分是钠、 钾、 钒、 镁等无机盐。这些成分和燃油中的无机硫元 素同时沉积在炉管上, 形成灰垢粘附在弯头上。再 加上燃油中的有机硫燃烧产生的三氧化硫与窜入的 水蒸气结合形成的硫酸蒸汽附着在弯管和箱壁上, 造成了弯头和箱壁的严重腐蚀。从表 2 测试数据可 以看出, 弯头壁厚多在 6 8 mm之间, 最低值为 3 3 三、 对加热炉检测结果的几点建议 ( 1 ) 目前输油管道加热设备大多进入了老化期, 为了确保加热炉的安全运行 , 建议在每

10、年的 5 9 月 停炉期间对加热炉炉管进行壁厚测试, 逐年比较腐 蚀情况, 对检测出来的问题及时处理 , 更换腐蚀严重 的炉管和弯头。 ( 2 ) 对现行中石化管道储运( 分) 公 司企业标准 Q S HG D 0 0 0 6 2 0 0 1 加热炉检验规程 中规定 的 加热炉弯头箱检验周期一般不超过 6 年 , 应 区别对 待 。对于服役年久弯头已经腐蚀变薄的加热炉要缩 短弯头箱的检验周期, 重点加强检修与监控。 ( 3 ) 减少酸性物质对炉管和弯头的腐蚀 , 定期对 炉管进行清灰。清除附着在炉管上的酸性物质。加 热炉停用期间要及时关闭烟道挡板和看火孔 , 放置 干燥剂 , 防止水蒸气和雨水进入炉管。 ( 4 ) 改善燃烧器的燃烧性能, 使加热炉在良好的 状态下运行。避免因职工操作不当引起的炉管结焦 及炉管局部热强度过大, 造成高温氧化的片状腐蚀 。 改善燃油的温度和雾化风的配比, 减少炉管灰垢 的 沉积 。 ( 5 ) 做好弯头箱的内部保温和密封 , 防止烟气和 水蒸气窜入弯头箱造成酸性腐蚀。 ( 收稿 日期: 2 0 0 4 0 3 1 5 ) 编辑 : 吕 彦 维普资讯 http:/

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