一号锅炉爆管事件事故原因分析与处理报告.doc

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1、锅锅炉炉爆爆管管事事件件分分析析报报告告事事件件 经经过过1、7 月 1 日 14: 37 炉管泄漏右侧 14 点报警,检查发现#1 炉 49-54 米层炉 内靠右侧有受热面泄漏声音,经隔离吹灰蒸汽,怀疑为过热器泄漏,发电市场 部请示省调,立即解列停机。停机后进行炉内冷却及抢修准备。2、7 月 3 日锅炉降温至 100以下,打开人孔门观察,发现炉前墙水冷壁右 侧角部有蒸汽吹扫痕迹,初步断定水冷壁泄漏。待冷却后温度降至 50以下, 进入炉膛组织脚手架的搭建,打开大罩壳四只人孔门,对大罩壳冷却通风。3、7 月 3 日 22:30 炉内屏过脚手架搭设过程,发现炉右侧第七片屏式过热 器出口第 2 根约

2、 59m 处爆管(材质 SA-213 T91,386.6),爆管引起第二根 管受力向后弯曲出列,向上脱出至夹持管,爆口呈喇叭口,前后管段均胀粗 (最大 41mm) ,为明显短期超温爆管迹象。爆口朝向炉右前方,水平夹持管区 域及第 710 根管有吹损痕迹,经检测由于及时停运吹损轻微(0.1mm) ,无需 更换。初步确定检修方案为更换爆管处管子(管子为 SA-213T91,387) 。4、继续搭设脚手架,检查爆管剩余管段及所有屏过管子的胀粗情况,经检 查该圈入口管基本无胀粗,出口底部弯头后胀粗一直到顶棚,最大胀粗至 41mm。需要更换至顶棚及以上出口小联箱接管座焊缝。根据胀粗情况需要对入 口小集箱

3、进行检查,寻找造成堵管过热的原因。5、7 月 4 日 8:00 检修人员与检修工器具安排到位,开始对炉内所有屏过 管子进行检查胀粗情况,同时对爆管胀粗的管子进行切割。由于环境温度高, 大罩内冷却较慢,无法开展检查工作,继续加强炉顶罩壳通风冷却。 炉膛水冷壁采用吊笼方式对泄漏点进行查找,经检查发现右侧垂直水冷壁 角部前数第 5 根 53.8m 处一安装焊缝有一砂眼泄漏,第 1 根约 55m 处管间密封 鳍片渗漏。对上述两处泄漏点进行了打磨补焊,重新密封。6、7 月 5 日炉内管子开始焊接,维护单位忍受高温进入大罩壳内拆除保温, 割除 30 个屏过入口联箱检查孔及入口汇集集箱两边联络管。23:00

4、 连夜对小 集箱内部进行检查,爆管管子入口未发现管口有堵塞,但发现右数第 7、8、10、13、21 排入口 12mm 节流孔开孔方式与图纸设计不符。同时,第 4 排第 28 根入口明显节流,管口呈扁状,最小通径不足 6mm;割除联箱接管后对 管口进行了扩口打磨,恢复至 12mm。检查汇集集箱发现两头顶端仍有较多金属 锈皮等异物,但由于联箱内部大量返汽,温度较高无法实施打捞。7、7 月 6 日小集箱检查孔开始打磨恢复(堵头材质为 12Cr1MoV,规格 6512) 。同时采取防烫措施忍受高温进行汇集集箱杂物打捞,至 17:30 清 理完毕开始恢复联络管(16830,SA-335P12) 。至 7

5、 月 7 日 2:00 所有焊口 结束,进行热处理。8、7 月 7 日 8:30,屏过区域继续检查后开始脚手架拆除,考虑到工期较紧, 对屏过管子进行超声波检验均合格。利用脚手架拆除时间,对炉膛尾部及水平烟道受热面进行检查,发现炉后顶棚左侧第二三根管之间有吹扫迹象,搭设脚 手架检查未发现异常,属管间鳍片脱漆导致。其它受热面未发现异常。由于罩 壳内部温度仍较高,热处理温度下降较慢,对联络管焊口检验放至今后补做。9、考虑到入口小集箱节流孔的特殊构造,对相应的管子增加了八只壁温测 点,7 月 7 日 20:00 所有检修工作按期结束。原原因因分分析析炉右侧第 7 片屏式过热器入口第 27 根的小集箱接

6、管座为节流型管口 (12mm) ,但未按从内到外扩大式阶梯的设计,而是联箱开孔过大形成凹槽, 运行中容易被吹过来的锈皮等杂质堵塞,影响管内蒸汽流量,造成出口管圈过 热胀粗、爆破,爆管后随压力波动管口杂质破碎或随爆口喷出。水冷壁管砂眼泄漏为安装焊口缺陷,初步分析为气孔或夹渣,在锅炉多次 起停冷热交替后缺陷逐步暴露出来。鳍片密封焊为安装过程损伤管子后进行补 焊,但焊接工艺不佳仅表面补焊无法满足长期运行。经打磨后未发现缺陷扩大, 进行补焊处理。处处理理方方法法及及结结果果1、检查屏过右侧第 7 排入口第 27 根管无胀粗,自出口弯头处更换新管, 没更换的管子、弯头用铅丝进行疏通,未发现管内存在异物。

7、出口第 2 根自爆 管处之后管子均胀粗,一直换管到出口集箱接管座焊缝,共换管 18 米, 387,T91 焊口 5 道。2、第 4 排第 28 根入口明显节流,管口呈扁状,最大通径不足 6mm;割除 联箱接管 200mm 后对管口进行了扩口打磨,恢复至 12mm,检查该管圈均无胀粗, 恢复焊口两道,杜绝了该管今后爆破的隐患。3、为避免锈皮杂物进入较容易堵塞的屏过节流孔,对入口汇集集箱进行了 彻底检查清理,清理出较多金属锈皮及残留物。4、对 T91 焊口按规程进行热处理,超声波检验合格。5、炉膛水冷壁采用吊笼方式对泄漏点进行查找,对两处泄漏点进行了打磨 补焊,重新密封。6、水平烟道、尾部竖井受热面进行了检查,未发现泄漏和其它异常迹象。附附件件图图片片1 1、爆爆口口处处:2 2、在在爆爆口口管管屏屏入入口口小小集集箱箱节节流流孔孔:3 3、右右侧侧第第4 4 排排屏屏过过入入口口小小集集箱箱管管口口堵堵塞塞情情况况:4 4、屏屏过过入入口口汇汇集集箱箱中中左左、右右侧侧端端头头清清理理出出的的异异物物:5 5、水水冷冷壁壁泄泄漏漏位位置置:6 6、与与设设计计不不符符的的节节流流孔孔形形式式:

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