OMRON SYSMAC CQM1H型PLC在焦化厂配煤系统中的应用.docx

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1、OMRONSYSMACCQM1H型PLC在焦化厂配煤系统中的应用OMRONSYSMACCQM1H型PLC在焦化厂配煤系统中的应用lihan导语:重点介绍PLC在配煤系统施行经过中的硬件组成、软件实现及与上位机之间的通讯编程等摘要:本文介绍一种基于组态软件平台下,采用欧姆龙SysmacCQM1H型PLC等进展控制的自动配料控制系统,重点介绍PLC在配煤系统施行经过中的硬件组成、软件实现及与上位机之间的通讯编程等,该系统自投产多年来一直运行稳定,控制精度较高,深受用户好评。关键词:PLC组态王自动配料通讯Abstract:ThispaperspecifiestheApplicationOnOMRO

2、NSysmacCQM1HPLCInAutomaticMatchingDistributedControlSystem,mostlyintroduceshardware,software,communicationandprogramme,thesystemstabilityandcontrolprecisionareverygood,theuserisapproveofit.Keyword:PLCConfigurationAutomaticMatchingcommunication随着科学技术的日新月异,自动化程度要求越来越高,原有的消费配料装置远不能知足当前高度自动化的需要。减轻劳动强度,保

3、障消费的可靠性、平安性,降低消费本钱,减少环境污染、进步产品的质量及经济效益是企业生成所必须面临的重大问题。这里介绍OMRONSysmacCQM1H型PLC在新钢和合钢焦化厂配煤系统改造中的应用。2.系统构造组成及工艺经过2.1系统构造组成电子皮带秤自动配料系统主要由储料仓、圆盘给料机、自动皮带输送机内嵌电子皮带秤、现场操纵盘、仪表控制柜、PLC控制柜、低压开关柜、变频器柜、工业控制微型计算机及组态软件等局部组成,如图1所示。2.2系统工艺经过该焦化厂主要是对七个料仓,五种焦煤进展控制以到达较好的炼焦效果。系统的控制主要由PLC集中进展,系统运行时,下料控制主要是通过电子配料皮带秤对圆盘给料机

4、输送的物料进展计量,由控制仪表接收信号,经处理后转化为累计值和瞬时流量,并将累计值、瞬时流量信号由RS-485口传送给工业控制机上位机、并以420mA模拟电流信号传送给PID调节器,由变频器去调节圆盘给料机的转速,当流量增大时,降低圆盘给料机的转速,反之进步圆盘给料机的转速,进而使得几种物料的流量和阶段累计量均保持在设定的范围内,进而得到可靠的产品质量。3.PLC控制系统3.1PLC的选型在选定PLC时,根据系统运行的要求,由于该系统涉及的设备较多,考虑到系统的通用性、可扩展性、性能价格比、售后效劳等因素,在设计选型时,通过综合考虑,笔者选用欧姆龙公司消费的用于分散控制的紧凑型CQM1H型可编

5、程控制器,详细型号见表1:表1紧凑型CQM1H型PLC3.2OMRONCQMIHPLC的性能特点1可靠性高。I/O均采用光电耦合,具有很强的抗干扰才能,能用于较恶劣的环境。2体积较小。采用编程软件代替硬件连接。3通用性好。采用模块化构造,如CPU模块、电源模块、通讯模块、I/O模块等。4使用方便、灵敏。在不改变硬件的情况下,修改软件可实现不同的功能,大大减少调试的工作量,进步工作效率。3.3OMRONCQMIHPLC控制系统实现的功能1用于控制该系统与周边系统的连锁控制;2用于控制该系统中圆盘给料机、皮带输送机的顺序启停;3用于检测皮带输送机打滑、跑偏,并进展控制;4用于监控圆盘给料机堵料,并

6、进展报警;5将系统的工作情况传送给上位机,并由上位机进展集中控制。6手动/自动控制3.4PLC控制系统系统输入输出资源分配情况见表2。表2输入输出资源分配表3.5PLC控制系统的软件设计PLC控制系统是该配料系统的控制核心,该型号PLC使用于WINDOWS运行环境下的梯形图编程软件CPT,可直接完成梯形图的编程,与输入指令方式相比,大大减少输入程序的工作量,直观度较高,调试修改程序方便。根据系统运行工矿,系统采用三级控制方式,即“现场/中央控制,中央又分为“盘控/上位机控制。正常运行时,“盘控/上位机开关处于上位机状态,当中控室发允许运行信号,主皮带输送机运行,在自动状况下,点击组态画面上“系

7、统运行按钮,系统按1#7#秤的顺序先后启动1#7#皮带输送机,接着启动1#7#圆盘给料机;停机时,点击“系统停顿按钮,系统按1#7#秤的顺序先后停顿1#7#圆盘给料机,再按顺序停顿1#7#皮带输送机。启动时间间隔和停顿时间间隔在调试时已设定;在手动状况下通过键盘点击组态画面上“1#皮带启动按钮,再点击“1#圆盘启动按钮;约5秒钟后,点击组态画面上“2#皮带启动按钮,再点击“2#圆盘启动按钮;依次类推停顿时,同样通过组态画面,先点击组态画面上“1#圆盘停顿按钮,再点击“1#皮带停顿按钮,约5秒钟后,点击组态画面上“2#圆盘停顿按钮,再点击“2#皮带停顿按钮,依次类推。当“盘控/上位机开关处于盘控

8、状态,制止在组态画面上进展操纵,此时可任意操纵1#7#机组,但必须遵循启动时,皮带启动优先,停顿时圆盘停顿优先的原那么,盘控状态一般使用于上位机处于故障或者系统调试时。故障或者进展电子皮带秤校准时,应将“现场/中央开关置于现场状态,此时皮带和圆盘的启动停顿完全由现场操纵盘控制,不受中央连锁控制,方便用户检修或者校准,确保操纵平安。同时系统还有打滑、跑偏堵料报警功能,皮带处于一级跑偏时,发出声响报警信号,处于二级跑偏或者堵料时间超过60秒,不仅发出声响报警信号,而且自动状态下系统自动停机。紧急情况下,可按下“急停按钮,系统停顿工作。3.6PLC与上位机的通讯连接及程序设计由于上位机和PLC控制柜

9、间隔较远,约100米左右,设计时我们采用RS-232/485方式进展数据通讯,PLC采用内置RS-232端口,通讯方式采用半双工,同步启动停顿,波特率为9600,数据位7位,停顿位2位,偶数位1位,点对点传输方式。4.组态软件采用北京某公司组态软件,256点。该组态软件是在流行的PC机上建立工业控制对象人机接口的一种智能软件包,真正的32位系统,它运行于WINDOWS98/WINDOWSNT4.0中文操纵系统作为其操纵平台,充分利用WINDOWS功能,图形界面较好。多任务、多线程,确保实时性,它能与OMRONCQMIHPLC进展通讯的通讯:读取I/O状态,发送I/O指令;直接从上位机上操纵现场设备,并对现场设备的运行状况进展监控及对收集的数据进展集中治理。其组态动力控制画面如图2所示。5.完毕语通过现多年使用情况来看,采用OMRONSysmacCQM1HPLC控制的系统可靠性好,操纵简单,维护方便,系统精度高,不但保证了产品的质量和产量,同时又克制了环境污染问题,为企业创造良好的经济效益,深得用户好评,该典型案例可推广应用于建材、饲料、化工等行业。0

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