活性污泥常见问题-重点(2011-05-12 09.08.33).doc

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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流活性污泥常见问题-重点(2011-05-12 09.08.33).精品文档.1平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在20003000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢?答: MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。2.为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,lml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运

2、行效果好?或运行效果差呢?答:个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。3.在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。4.工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度,大概在那个范围?答:完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,

3、应该要控制进水有机物浓度的,此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率,以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。5我现在进水量3.5方每小时,UASB出水不稳定,在10001800间,氯离子在9000mg/L左右,进好氧池后,每小时加自来水2.5方,同时加面粉75kg,好氧池两个,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv32(厌氧出水带泥)好氧B池sv20出水在650左右,我感觉就是培养不起来,去除率不高,怎么回事?答:1、既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了。2、面粉大多含有支链淀粉,不易快速利用和降解的,并且考虑

4、价格问题,通常培菌不用的。3、由于还在培菌阶段,建议降低进水有机物浓度为关键,故不要投加面粉了。加入自来水,增加水量,稀释进水可保留。4、氯离子含量较高,但是,也没有什么办法的,可通过积极排放好氧池活性污泥,通过更新活性污泥的方法来提高其适应能力。5、确认F/M值,以定MLSS值在合理范围。6你所见过或者调试过的接触氧化处理效率最大的为多少?最少的为多少?应该有个数据范围吧?假设出水为一级标准,那么这个进水有机物浓度的范围就出来了,当然这个好像没有什么普遍性。答:1、稳定运行时,接触氧化处理效率约60%95%,这个根据其在工艺中的位置和原水水质有关。2、通常在处理工业废水,尤其是制革、染料废水

5、时,处理效果较低。3、接触氧化处理在处理10001500ppm左右的进水COD浓度时比较合适。8我目前调试的主体工艺:缺氧+好氧+缺氧+好氧,当cod高的时候,氨氮去除效果很差。进水氨氮200、cod 1000,前段时间氨氮进水200、cod 进水200的时候,氨氮出水效果很好(4050), 设计值为60, cod 主要用废甲醇液。目前调试了1个半月,不长泥,测污泥浓度20003000, sv1015,公司要求尽快调好,但是目前怎么做比较合适? 答:1、MLSS已经有20003000ppm,请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度了。2、你的系统就是有针对性的用以去除氨氮的,有机物浓度也充足,请

6、确认缺氧池缺氧控制情况是否到位,并且进水停留时间是否过短。9在废水处理工艺设计时,如果设计到水解酸化和UASB,那么,水解酸化是应该放在UASB后面还是前面呢?能给具体介绍一下吗?答:肯定放前面,水解池放在前面可提高废水生化性,去除一些无机COD, 把大分子难降解的有机物,变成小分子,易降解了,还有一定的缓冲高负荷废水的作用。放在UASB 池后面就没多大必要了。补充一下,水解酸化的作用是属于预处理范畴,而UASB是可以作为最终处理设施的。就其对进水耐受程度来讲,水解酸化池应该在前面的,比如对高SS废水流入时,水解酸化池波动不大,而UASB池却难以承受,出水波动明显的。10食微比是营养物质与微生

7、物之比,但具体怎么计算呢,能说详细点吗?答:食微比的计算方法:食微比(F/M)实际应用中是以BOD污泥负荷率(Ns)来表示的。即:Ns=(QLa)/(XV)(kgBOD5/kgMLSSd)式中:Q污水流量(m3/d) V曝气容积(m3) X混合液悬浮固体(MLSS)浓度(mg/l) La进水有机物(BOD)浓度(mg/l)11AB工艺,日处理6.5wt工业污水,最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整PH,这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?答:

8、1、PH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。2、PH值超过10的话,进流时间在4小时内,影响不会太大。超过4小时的,处理效果直线下降。持续超过2天的,活性污泥将基本解体。3、初期短时间内的PH值异常,可通过加大回流比来进行缓冲,以赢取抗冲击时间。4、如图长期稳定,务必增设物化段,以抗击PH值的异常波动。13我的好氧A池一夜间污泥解体了,基本上没有污泥了,应该是中毒的表现,我想和硫较多有关,我现在该怎么办啊!还有20天验收了!答:1、既然您确认为活性污泥中毒导致污泥解体,消除中毒原因是必须要做的。2、离验收还有20天,消除中毒物质的影响,再次启动应该还来得及的。14同样是AB工艺,最近一段时间

9、A段的MLSS值一直很低,仅为150mg/L左右。已经停止排泥三四天了,为什么还是只低不高呢? 答:1、MLSS是否过低的判断标准是F/M值,请复核即可。2、AB法的A段 通常其MLSS值也不会只有150PPM的,需要确认曝气是否过量,回流是否到位等。3、最终判断目前的A段MLSS值是否合适,也可从排放水的污染物去除效果来评价。15刚接种的干污泥连续曝气间断进水2周,DO维持2.0-3.0之间,微生物已经适应此类工业污水,生物相出现很多轮虫、红斑飘体虫,其他纤毛目的虫均已经出现,钟虫属生长较好,不知道是什么原因?而且二沉池很多水蚤,场面壮观,而且飘浮细小污泥比较多。请问什么原因导致轮虫和红斑飘

10、体虫大量增长呢?还有一个比较奇怪的问题是,由带式压滤出来的污泥接种2周后,现在出现很多条状的污泥,肉眼可见,这类条状的污泥在二沉池会互相吸附,最终成为无名指般粗和长的污泥上浮于水面。不知道这些现象是不是干泥接种的一种过程,由于小弟第一次用干泥接种,不知是否因为接种污泥投加PAM的缘故,导致污泥在接种驯化过程中出现这样的现象。这样的现象是属于正常还是不正常呢?要解决以上的问题到底该如何做呢?还是这些是属于接种过程的自然现象呢。由于接种时间才2周。生化池在连续曝气下DO仍然是2-2.5左右,出现以上情况曝气到底是开还是关呢?答:1、曝气与否取决于DO值;2、轮虫和红斑瓢体虫出现和你接种的干污泥有关

11、,此类污泥投入后,有效成分活性增强,无效成分积累导致轮虫类出现;3、絮体浮泥与PAM无关;4、请适当排泥,保证干污泥的无效成分排除即可。16(接15问)第一点说的是曝气取决DO很同意,第2个回答也同意,第3个回答说的是絮体污泥与PAM无关的话,那么和什么有关系呢?正常的情况下,活性污泥不应该是这样的,我这里补充一下吧,其实我这里干污泥接种应该是第2次才对,第一次接种的时候我按工艺要求只接了一半的污泥,接种的过程中也象刚才我提问的一样,但是没有出现大量的红斑飘虫,由于这个公司经常开机停机,培养速度比较慢,所以我决定第二次接种干污泥,第一次接种和第二次相隔45天左右。而两次接种,过程中一定有一次是

12、轮虫暴增和出现大量的水蚤还有二沉迟飘泥浮泥的现象,第一次接种,我选择排泥,我排走一部分泥,但是情况一直没有好转。由于泥小,最后我取消排泥。我想知道,这些条状肉眼可见的污泥到底是什么回事呢?答:1、条状物和PAM无关,是因为,来自干污泥内的PAM在曝气作用下与水体充分混合后,其浓度不可能达到絮凝活性污泥的作用的。2、确认一下碳氮比是否失衡,导致池底的活性污泥反硝化后放出气体,最终导致污泥上浮后絮凝,并发生条状絮凝物。(后续提问者回复:老师的两次回答都很完美,经过我这两天的判断和老师的诊断。首先确定造成条状污泥现象主要原因还是因为轮虫的问题,还有就如老师说的反硝化,实际上就是碳氮比例不平衡。但是轮

13、虫大量繁殖的原因是因为溶解氧一直过高,(一直检测的溶解氧是2-3范围其实是溶解氧出现问题,所以导致本人判断错误,由于曝气池连续几天疯狂曝气溶解氧估计有7天左右是维持5以上)就如老师之前说的一样,排泥是一定的,现在我开始排泥,由于设计正常处理污水的MLSS是1000所以很难控制,也不敢多排。现在首先控制好曝气池DO,处理后的污水循环进入水池,等待生产车间正常投产后才进污水培养微生物。)17过年放长假(半个月)的时候,生化池怎么处置比较好?而且现在公司的废水也少了好多。答:1、可以的话储存一部分水,平均分配到每一天,开个几小时即可。2、较大的处理设施,尽量将MLSS降低。3、记得每天间隔12小时开

14、一次曝气设备,每次30分钟即可。19书上讲“活性污泥不能过高的废水,如COD20000则产生的MLSS为8000,这样由于二沉池的沉淀能力无法使用”,对吧?这是引自废水生物处理中的一段话,而我们运行的高浓度正好是这样的数值,却用三级好氧活性污泥法,有各自的回流,只有最后排泥,最后流向四级好氧池CASS池中,使用的很好,只不过去除率比较低,高浓度水不是用好氧也行吗?采用每级排泥是不是更好一些呢?而书上说每级排和最后排都行?是这样吗?答:1、高浓度废水处理,二沉池的沉淀能力无法使用,我不太赞成的。可以增大二沉池容积和加大回流量来实现。问题倒是在曝气能力上,因为,溶解氧饱和度有限,加之曝气越猛力,对

15、水和污泥的剪切力越大,对污泥的絮凝破坏较强。2、我建议你采用多级排泥。因为,就理解排泥的目的而言,有助于你的污泥活性提高,正好应对你的去除率低的问题。20水解酸化池常有污泥上浮,是不是因为厌氧产生气体上浮?答:1、是厌氧后的气体导致的污泥上浮。2、出现这样的情况也是正常的。21这个方法挺好的(见问题17),但是如果半个月完全没有一丁点水进入到生化池,只是降低MLSS,并每隔12小时曝气30分钟能维持吗?因为我这里要改造一些设备,可能也会遇到生化池停水的情况呢。还有一个问题,哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢?答:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性);2、丝状菌膨胀(

16、活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣);3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)。22能不能阐述一下污泥老化形成粘性泡沫的机理呢?答:粘性泡沫的产生主要以下两个方面(进水含洗涤剂除外):1、进水有机物过高,使经过曝气后的水体呈现表面张力加大,形成泡沫,因夹杂高有机物,泡沫显得带粘性,这个从水跃发生时,周围聚结的泡沫程度可见一斑,如,自然水体发生水跃时,泡沫堆积有限,通常不超过半米,而废水处理设施排口存在水跃的话,泡沫堆积超过半米是常有的事情。而我们知道自然水体有机物含量很低(25PPM左右)。2、活性污泥老化后会产生解体,细小的活性污泥颗粒会黏附在产生的泡沫上,助长了泡沫的不易破裂性。由于泡沫黏附了

17、解体的活性污泥,自然粘性会加强。26AB工艺,过去我厂一直都是2台离心式鼓风机不间断运行进行曝气,风量通常都是在4000m3/h左右,这样A、B曝的DO值都可以保持在其正常范围内,A曝在0.5-1mg/L,B曝在2mg/L左右。可是近两天,2座曝气池的DO值都大幅上升,为了控制其不再上升,关闭一台鼓风机,将风量保持在500-1000m3/h左右,可是DO值却仍然没有降低的趋势,几个空气调节阀的开启度都很小(没有全关,为防止污泥全部沉降下去)。昨天关闭了鼓风机,停止曝气,结果15分钟以后2个曝气池的DO全都降低到了0,这就排除了仪表的问题。我想请问,为什么会有这种情况?应该如何解决?答:请从以下

18、方面考虑:1、需求降低,主要表现在活性污泥浓度降低,是否为正常降低,可从系统去除率是否变化过大来确认。2、设备问题,比如原来可能曝气头有堵塞,最近调整曝气量或搅拌后,出现堵塞部分通畅了,曝气效率提到了。3、进流水已经带有一定的溶解氧了。4、水体冬季溶解氧饱和度可以提高到夏季的35%左右。也就是曝气量就可以降低35%左右的。29水解酸化阶段起主要作用的微生物是哪类?对溶解氧有何要求?答:个人认为,在一套生化系统前再增加一套(不论设么形式的),都是会降低后续生化系统的压力的,至少改善出水水质,就如传统活性污泥法前可以增加生物滤池,来降低冲击负荷一样。同理,增加水解池于好氧池前段,自然也有此等功效。

19、水解池在水解时,高分子可水解为小分子有机物,利于后段再降解,大家都知道的。另外,有些SS成分,同样会因为水解作用而变得更加细小,也就是说流入好氧池的颗粒物质粒径可以变小,这是非常有利于在一定污泥龄情况下及时降解有机物,避免在好氧池过度堆积的。氧控制的话尽量做到微氧状态,完全缺氧不太可能的。参考一下,我也没做过什么平衡实验,自己的理解而已!30我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,也就是您说的第二种情况,请问要如何才能消除这些泡沫呢?背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)答: 1

20、、丝状菌膨胀产生的泡沫,治本的话自然是消除丝状菌膨胀现象2、降低活性污泥浓度也可在一定程度上给与缓解3、*消泡对丝状菌膨胀初期产生的泡沫有效33请教一下在什么情况下出水COD在70 但看起来很混浊呀 ? 不知道什么原因?水解接触氧化法,还有测MLSS和测SS的方法是一样的吧?答:1、出水混浊原因很多,接触氧化法的话多半和进水有关,如进流负荷波动过大、进水SS含量高、废水成分突变(或难降解有毒物质等流入)2、MLSS与SS检测方法相同,只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤纸的缘故,最好是用抽滤。34刚到一家公司调式,合成革废水生化接触氧化法,测了生化池PH为5-6,找不到碱,他们说一直没加碱的,

21、且出水正常运行了半年,水质前几天刚变坏,出水变浑浊,他们说是负荷过载的原因。您能解释下这样的PH值下能正常运行的原因吗?今天早上还发现二沉池飘了点小块黄色泥。答: 1、既然有半年稳定运行概念,PH=56也是可以的2、这样的PH值对一般微生物来讲无法适应的,特别是本来运行在正常PH范围内的微生物,突然将PH降到56的话,在持续时间超过48小时的情况下,出水会明显恶化。3、改处理设施PH=56仍然能够运行应该与如下原因有关:a、培菌阶段原水PH值也是在56的水平b、微生物已经被原水水质所驯化c、微生物种群与一般活性污泥类微生物有区别4、此种状态被训化的微生物,特异性强,也就是水质变化对其冲击会扩大

22、5、为此,个人认为,进水水质波动导致出水变差为主要原因。36生化池SV30为20%,上部泥质松散很浑浊,下部紧密,早上还发现二沉池有小颗粒污泥块飘浮。能发析一下是什么原因产生的吗?我认为是低负荷运行的结果,不知正确否,但是进水量浓度和平时都差不多。答: 1、上部泥质松散很浑浊,下部紧密的话,请确认是否有惰性物质过量流入,如物化段沉淀效果不佳。2、另外,您说的低负荷运行,虽然进水浓度不变,但是活性污泥浓度过高的话,同样会出现低负荷,并因为污泥老化而并发飘泥。38进水COD为120左右,NH3-N为40,要求出水COD为80,NH3-N为20,采用A2/O工艺,因为进水COD太低,污泥一直培养不起

23、来,不过COD达标是没有问题,经过几个生化池后出水为70左右,可NH3-N却不达标,一直是在30左右,而且进水设计是6万T/d,可实际只有2万T/d。现在有两种想法,一种是加污泥驯化,可因为进水COD太低,需每天大量投加营养维持,似乎不太现实;另一种是在缺氧区投加化学物质(有搅拌机),或者在曝气池内投加,用化学法去除NH3-N,二沉池当作絮凝沉淀池用。哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?答: 1、进水有机物浓度不上去,我想氨氮去除效果很难提高。2、您说的化学法处理,还请说的详细点。3、适当延长污水在A池的停留时间,以便厌缺氧充分,应该有助于氨氮的去除,如此需降低回流给与配合43

24、厌氧工艺里厌氧池的污泥培养大致需要多少时间?系统稳定运行又需要多少时间?答:受厌氧状态、水质、负荷、温度、设计等影响,培菌差异较大,通常在1个月左右。44化工废水,水中主要含丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工艺:混凝沉淀+水解酸化+UASB+接触氧化;现好氧池出现大批粘状粘稠胶体透明物,像鼻涕,条状的,镜检也看不出什么不明微生物,出水COD严重超标。是何原因?答: 1、多半是填料上的丝状菌增殖所致;2、出水严重超标不一定和此类物质有关,可能与你系统整体工况控制有关。48我想问的是对营养物质,公司的高级顾问说对于工业污水最好是不要采用污泥接种,也不须再投加什么营养物质,就让它自己慢慢的形成菌种

25、所需的环境。但是这样不是与我们以往所看的资料和书本上介绍的东西相违背了吗?在实际操作中,我们也是这样做的,也不知道效果会是什么样的。这样做好不?答:自身培养自然培养出的菌种更符合当前废水,并且抗冲击能力强,但是,我想不能一概而论,比如原水缺乏某些成分(微生物生长所必需的部分),还是需要补充的,否则去除效率不高。另外,有的要赶工期的话,接种污泥相对启动和完成培养时间较短。50我们公司的污水在三期的部分:沉淀池和生化池,二期的部分:沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是PH值在7.3左右,曝气也正常,请问出现上述情况是什么原因 ? 答: 1、曝气正常,只能保证曝气池正常,沉淀池如果停留时间过长

26、,水质COD处理效果不佳时,可以发生水质发黑。2、如果市政污水,进流途经管道较长,在进处理厂时因为缺氧,也会发生水质变黑,如此,出流处理水也会发黑。61前两周分别用厌氧后的水及原水做过小试验,两种都是加水,调节后PH,营养物后闷曝一天,之后每天倒掉约70%的上清液后再引入污水。大概进行了10天,但并没有看到任何原生动物,而且用原水试验的水样有点发臭。不知是不是试验有问题还是未控制好?答: 1、成分单一的工业废水或难降解废水,培菌10天没有看到原生动物也很正常,原生动物的出现需要依赖于菌胶团的形成。、2、曝气不足容易导致水体发臭,当然,同等条件下曝气,如果原水有机物浓度高,也会导致耗氧需求大,继

27、而供氧跟不上。所以,原水要比厌氧后水体更容易发臭,请确认试车溶解氧。62F/M怎么来确定,控制在什么范围?其和MLSS有何相互关系?答:MLSS:活性污泥混合液悬浮固体浓度,就是活性污泥浓度,控制值根据F/M决定,通常氧化沟的F/M控制较低(0.05左右),传统活性污泥法可控制高一点(0.10.3上下)。64有个问题请教:牛仔废水,工艺是物化+水解酸化+接触氧化,现在接触氧化池SV30有85%,DO23,进水COD600左右,出水COD150200,现在二沉池上面漂浮很多泥,很细。因为在调试培养期间,已经有一个半月没有排泥,每天进水量350400t,池容积350m3。镜捡发现丝状菌较多,菌群数

28、量很少。请问这种情况是否是污泥老化严重,并且出现污泥膨胀?想采取多排泥、加大回流并多投加营养(尿素、磷肥、生粉)的措施解决。这样是否有效?排泥的量大概多少?每天排多少排几次合适?答:浮渣产生与丝状菌膨胀有关,其机理是丝状菌膨胀后导致夹带气泡能力上升,由曝气导入的气泡即可夹带污泥上浮,对策还是在丝状菌的控制上,可以的话重新培养,否则进水水质成分单一需改变以达长效目的。当然各工艺指标控制合理,也可带丝状菌状态稳定运行,只是抗冲击负荷能力偏弱。工艺方面保持F/M值的合理范围,曝气区不留死角。营养物质检查后合理投加须考虑,另外,不论何种情况,长期不排泥是不行的。请教:氧化池污泥浓度很高,且沉降速度慢是

29、否因为污泥老化?要是长时间静置(23h),污泥沉降只有50%。带丝状菌稳定运行需要控制好哪些因素?关键是什么?丝状菌也可达到去除COD的效果。答: 1、氧化沟污泥浓度高不高的直接证据是MLSS值。2、污泥老化只会导致沉降加速,不存在沉降慢的问题。3、控制好丝状菌稳定运行,难度很大,所以最好清除丝状菌,如果要运行稳定的话,食微比合适,废水成分均衡,无冲击负荷是关键。4、丝状菌是可以去除COD,由于其整沉作用,上清液清澈,故出水SS优良,COD指标也可较好降解,只是膨胀控制复杂。65.请问一下污泥负荷计算公式F/M采用kgBOD/kgMLVSS比用kgBOD/kgMLSS来的更为准确呢?因为MLS

30、S受无机污泥影响较大。答: 1、还是实用点的吧,kgBOD/kgMLSS。2、工艺控制绝非靠一个参数的,必须多参数控制。3、顺便说一句,MLVSS检测有设备要求不说,实验过程要求也很高,准确性把握不是太好的。73.二沉池出现跑泥现象。氧化沟污泥在驯化期间,刚刚进水,二沉池就出现污泥沉淀以后再浮上来,带有气泡,这个是什么原因答:是否反硝化了,如果上浮污泥打碎后又沉下去,可以比证的。75.现在的处理站正常运行了,刚开始出水不好,呈棕黄色,但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出水不好了。现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色,不知道怎么着手?曝气时,液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度!答:

31、1、液面泡沫带点绿色,通常有厌氧部分处理的以及市政污水中可出现;2、活性污泥没有到达适当浓度,培菌阶段,都可出现出水带黄褐色的问题,因为活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高,成团絮凝不充分所致。77.印染废水工艺:物化+酸化水解(兼性池)+生化(好氧)+二沉+物化水量:日处理700吨;成分:活性染料(红色居多),抗静电剂;PH:10-12;SV:8%;生化DO:3-4;镜检:轮虫远多于钟虫,有少量豆形虫、肾型虫、水蚤;进水COD:1000-2000;生化出水完全过滤后COD:101-120;水的色度:20-30;能处理得这样不容易了。答:从微生物生物相看,应该是有污泥老化存在,污泥老化后轮虫增多,

32、污泥解体后非活性污泥生物开始占优势。78.污泥老化除了外排还有什么办法?我想加尿素,应该怎么加?从哪里加起?尿素的量该怎么控制?投加量的具体算法?还有经过次氯酸纳处理的水,回用后还流回生化系统会有什么坏的影响?该怎么去除?答:增加进水底物浓度也可减轻污泥老化,但是没有排泥来得简便经济;尿素投加,按经典公式100:5:1的底物浓度与氮磷关系进行计算的;次氯酸钠对微生物影响很大,可以不回流就不要回流了,否则也要严格控制浓度的。82.生物相观察:轮虫占绝对优势。能说明什么问题吗?答:水质处理优良,或呈现轻度污泥老化,可配合沉降比上清液情况确定老化程度。83.现在有什么好办法去除出水堰上的绿苔吗?答:

33、勤劳一点,人工清除一下,12个月还是可以坚持的。84.传统活性污泥法:F/W在0.1左右,MLSS在3000左右,SV30=10%,SVI=50,出水中悬浮颗粒较多。请判断系统状态,该如何调整风机风量、回流量、剩余量?请教DO与F/W、污泥浓度在生产运行中该如何调整?答:从你的数据显示,结论为活性污泥浓度控制过高了,2000ppm左右就可以了;调整do可以控制风量或曝气时间;活性污泥浓度的调整是通过排泥进行的;食微比也是通过排泥作为最有效方法进行的。86.在调试一家织造水洗废水时,发现接触氧化池的泡沫多的惊人,进水量增加,泡沫就一直增高,泡沫小而密实,以白色为主,用水消泡很难,作过实验微生物没

34、有异常,sv30为40%,出水还可以,cod不高,200,可生化性一般,但含有硅油,近期就要监测验收了,请问是什么原因造成的,解决的方法?答:这样的泡沫多见于污泥浓度快速增长期或培菌初期。我想系统进入正常阶段的话就可以了的。当然水体里含有油类的话,容易形成泡沫。87.污泥龄过短会使泡沫增多;沫的色泽呈茶色或灰色等其它颜色则有可能污泥龄太长。这两句话怎么理解?答:公式通用,污泥龄过短也就是相对的提高了污泥负荷,导致微生物被动处于对数增长期。泡沫茶色代表污泥龄过长,一般是可以这样认为的。皆为污泥老化解体所致。88.微生物活性高也会导致如此厉害的泡泡?从原理角度谈谈如何?答:微生物活性高指的是因为饲

35、料充足,而导致微生物处于对数增长期,此时的活性污泥因为微生物的活性高而不容易絮凝,导致阶段结果就是曝气后加剧微生物的解体,解体的微生物同样具备高有机成分,它与进水高有机成分一起作为产泡原因,使大量白色粘稠泡沫产生,通常产生的阶段是配菌阶段,但是,在突然的进水负荷剧增时,同样可以在培菌结束后的运行过程中出现。98.最近单位TP 一直超标。前些日子SV一直往下降,从原来的20降到10左右。do 控制在3mg/l,而且出水浑浊。能见度极差,镜检污泥中表壳虫非常非常多。初步断定下来为污泥解体。调整工艺后,从原来的浓缩池中回流剩余污泥到CASS 经过一个星期左右,SV升至25出水情况明显好转,能见度为1

36、米左右,但是TP 一直超标。而且出水比进水高很多。不知道是什么原因?目前回流污泥泵频率为20。是否回流污泥偏小,造成在前段选择磷的释放不够充分?答:磷的去除依靠排泥最终完成,你出水浑浊,说明有活性污泥流出,活性污泥吸收磷后(好氧阶段),由于性状不佳解体,你的出水SS升高,检测的值就包含了吸磷累积在活性污泥中的部分,所以检测值比进水高也就可以解释了。保证出水SS降低,对你出水降低磷含量有利。103.低负荷活性污泥曝气池中,水量没有特殊增加,水质没有大的改变。水温从30度,增加到37度。但是,保持以前的排泥速度,SV从30每天5%的飞长;污泥中钟虫大量减少,轮虫大量增加。怎么回事?水质COD有飘高

37、1030mg/L,怎么回事?答:水温的增加,活性污泥活性也随之增加。世代繁殖能力强化。目前现状为污泥老化初期,需增加排泥应对。107.生化池10小时不曝气,回流正常开着,活性污泥全部水解,应该从哪几方面查找原因?印染废水可能带来这样大的冲击吗?答:如果进水PH值正常,10小时不曝气,并且不搅拌的话。应该不会有太大问题,只是一开始突然开启曝气设备,进水和活性污泥混合后,部分活性污泥受进水浓度异常增高导致的解体。恢复运转,2天内可以复原。就活性污泥水解一说(实际无次说法的)可以理解为污泥受负荷冲击后的解体。109.二沉池出现蓝藻(有点富营养化),是不是在氧化沟停留时间太短了?还出现了少许浮泥现象,

38、我们的氧化沟含氧3.5-5之间。答:只和出水水质优良,富含氮磷及光照充足,气候合适有关。既然是流动的水体,就不要太在意了。应该不会影响你的出水指标才对。111.接触氧化法,挂填料的,与活性污泥法在sv30上可以一样吗?有人指点说接触氧化池应该sv30 达到百分之三十,但是我们的两三个工程除了一个食品的水,可以达到百分之十五,印染水和啤酒水,都清得很,根本没有泥沉积。我觉得,接触氧化法,生物应该挂在填料上了,不应该看sv了吧?答:生物接触氧化法,通常不设回流的,所以,池内活性污泥浓度是无法提升的,只有挂在膜上生物膜才不会受到影响。如果设了回流,活性污泥和填料上的生物膜将并存。114.在曝气的条件

39、下,生物膜上能不能同时发生硝化和反硝化,碳源不足对反硝化有多大影响?答:可以发生消化和反硝化的。反硝化要保证足够的碳源。116采用A2/O工艺,前几天好氧SV30一天内突然由30上升到70,但COD却有所降低,(目前兼氧池COD1500,好氧COD250左右,DO在2左右),观察发现微生物数量有所减少,部分活性有所降低,污泥颗粒明显变小,沉降性能较差,刚开始沉淀池跑泥现象较明显。目前采取的措施是加强排泥,增加营养物质,打回流。请问产生这种变化可能的原因是什么?采取的措施是否恰当?答:沉降比升高了,那么活性污泥浓度确认一下是否升高了,同时升高可能是进水负荷过高导致的污泥对数式快速增长所致。如果活

40、性污泥浓度没有增加多少的话,显微镜看看是否有丝状菌,有的话就可以导致你说的现象。对策来讲,排泥是对的,但不要排太多,特别是跑泥严重时。再看看进水变化情况,尽量保持进水各指标稳定。117终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?答:处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色黑暗,处理后出现黄绿色也正常。所以包括部分工业废水一样,多半是进水原因造成的。119原水为印刷油墨废水和食品废水,进水COD 2000左右,SS比较高,300左右,工艺:混凝沉淀+水解酸化+接触氧化,水解出水500左右,二沉池出水COD 60左右,氧化池污泥污泥浓度较高,挂膜程度不好,DO在4-5左右,SV30约10%。问题1

41、.好氧池泡沫非常多,个人认为原因可能是食品厂洗刷盘子用的洗涤剂比较多,好氧池负荷稍低。泡沫如何解决?现用消泡剂,效果很差,不到半小时又满是泡沫。问题2.污泥产量比较大,接触氧化应该产泥量很小才对,可是现在每天二沉池的污泥基本外排,好氧池污泥浓度基本保持不变。这是什么原因造成的呢?答: 1、泡沫颜色你没有说,如果说是棕黄色的那么和污泥浓度过高有关,当然,如果是白色的可能和进水洗涤剂有关。前者你加强排泥看看效果如何。2、污泥增长跟进水有机物浓度高有关,本身就需要通过排泥处理的,没有什么不正常的。接触氧化池如果二沉池没有回流的话,应该不会出现污泥浓度的。120在计算食微比时(F/M=QLa/XV),

42、式中的V应该是池子的有效容积呢?还是池体本身的容积啊?答:如果取曝气池的容积计算食微比,我的观点是有效容积。121污水处理厂曝气池表面有严重的泡沫,不知道怎么办?怎么去除呢?还有就是该添加什么药剂来控制?添加多少?答:投加药剂来控制泡沫不是好的方法,要确定泡沫的原因,一般情况下,修正操作工艺控制参数是可以消除和减少泡沫的,你可以将泡沫颜色、粘度、是否粘有活性污泥以及当时的系统控制参数说出来,我们来一起分析判断一下。124关于CASS工艺,如果污泥回流为20%。MLSS取3800mg/l,可能吗?那污泥浓度和污泥龄要多少才行?(设计进水BOD:180,COD:400)答:我觉得活性污泥浓度控制过

43、高了。至于回流比20%也没什么不正常的。活性污泥浓度控制是否合适,可以通过食微比来检证的,如果低于0.05的话,通常说明活性污泥浓度控制太高了。131前两天到一个污水厂实习,做了他们废水的SV30。沉淀后,sv1521%。大概过了一个晚上,发现沉淀的污泥分为了两个颜色,下层是灰黑色的,上层是黄白色的。这是怎么回事呢?答:下部污泥周围缺氧严重,上部与水体充分接触,单位体积内污泥量相对小,当污泥周围溶氧消耗后,上部水体内的溶氧会扩散到沉淀的污泥内,但大部分被截留在污泥上部了。所以上部污泥色泽还好。137初期投泥闷曝时间以多久为宜?另外现在已经能观察到少量污泥,SV30约1%,追加污泥时还需要停下进

44、水闷曝吗?答:培菌闷曝2天就可以了;以后投加也不用闷曝了,正常曝气即可。138你是说进水时就曝气,不进水时就停止曝气,那么已经培养的菌的氧够用吗?我们现在在利用一个容器培养污泥,SV现在在45%,是絮体状,但是沉淀一段时间后仍有很多小絮体。现在进行的还是闷曝。 答: 1、停止曝气后,微生物也会降低代谢。并不会对微生物产生太多影响,就像SBR法一样。2、在氧气不足的情况下,微生物代谢降低,自动进入休眠状态,这个阶段可以维持较长时间的(在污泥浓度不高的情况下,24小时不曝气没有问题的)。当恢复曝气即可恢复活性污泥活性。139良好的活性污泥有些什么性能?答:活性污泥的主体是微生物,由其代谢过程来完成

45、对废水中有机物的去除,所以它的最大性能是对水体中有机物的去除。150在污水中加入PAC进行絮凝沉淀,反而使COD值升高?答:应该不会的,除非你的被测水样取到了沉淀的颗粒物。154请教太湖地区提高排放标准应该采用什么工艺?印染废水采用调节池-厌氧(带三相分离器的活性污泥法)-好氧(活性污泥法)-1沉淀-药物混凝-终沉淀-排放, 现排放标准COD100以下, 说明一下现在的:1沉淀COD150-160左右,终沉淀COD70-90左右,以后要达到COD50以下, 应该增加什么工艺方法投资少、运行费用小?答:看看出水颗粒物多不多,如果多的话,过滤一下在检测是否可以降低到50左右。确认后可以在最后端追加

46、砂滤。由于不了解你现场具体情况,还是比较难回答的问题,我想还是要在好氧池上进行改善。如追加滤料以形成生物膜来强化处理效率,或者提高活性污泥的操作参数适正性,以提高处l处理效率。155生物接触氧化池,被我养的没泥了,只有少部分生物膜还在纤维填料上,现在在水中发现有脱落的生物膜。现在怎么办?加泥,还是重新培养?答:如果接触氧化池没有泥了,出水指标却达标的话。依靠挂膜就可以了的。没必要担心的。163F/M里面的污泥浓度,到底是MLSS还是MLVSS?感觉这两个浓度还是有些差别的,各种资料上都不是很一样,三丰老师的书上用的是MLSS.答MLVSS检测过于繁琐,所以用MLSS。如果你们实验室检测力量较强

47、的话也可以检测MLVSS值,由此可进行平行对比,摸索出一些规律来也会对你的系统操作有帮助。比如进水无机颗粒较多时,两值数据差距拉大,反过来也可证明。165生物膜重新挂膜做法:投加鸡粪,闷曝5天后小量进水。5天后,纤维填料成深绿色,按照三丰老师参考意见,生物膜已经挂好。接触氧化池前设置UASB,但是可能是以前进水浓度高的原因,现在UASB出水的COD比初沉池要高(高的幅度逐渐降低),而且,我们无仪器测量BOD。废水以前调试过的,只不过现在出现问题,厂家又走了,应该不存在设计方面的原因吧?怎么可以快速简单测量氮磷值呢?按照技术人员说,不用投加什么养料的。早上测量DO,很低,只有0.39左右,中午测

48、量就有4.23左右,曝气是比以前大,甚至形成很厚的泡沫(减少曝气泡沫消失,但是担心DO不足)。公司是小型污水站,显微镜什么复杂一点的仪器都没有,怎么在现有条件先可以解决这个问题?总之,废水COD值每天都降几十(以测量6天)。答:降低溶解氧好了,不用担心不足的。控制在1.5左右也没有问题的。生物膜法比活性污泥法更能够耐受低溶解氧运行的。166生活污水处理厂,进水水量每天只有6000方左右,设计为50000方每天,进水的COD只有130左右,BOD约为40左右,采用的是A2O工艺,现在打算进行活性污泥培养,请问不添加任何营养物质可以培养出来污泥,即使培养出来浓度能达到多少呢?(好氧池为7000方2)答:底物浓度比较低,培养估计要花点时间了,我想培

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