污水处理系统微波法消除杀生剂的影响(共4354字).doc

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1、污水处理系统微波法消除杀生剂的影响(共4354字)摘要:某企业间歇式生产精细化工品,生产废水由自建含生化处理系统的污水处理设施处理达标后排放。随着企业发展,开始生产杀生剂和消毒剂,含杀生剂的生产污水进入污水处理设施对微生物产生严重冲击,导致污水处理设施不能正常运行,出水无法实现达标排放。为解决杀生剂对污水处理系统的影响,经研究,600W微波预处理其杀生剂生产污水10min,污水可生化性提升,消除了杀生剂生产对生化处理系统的影响,污水处理设施出水实现稳定达标排放。关键词:微波处理;异噻唑啉酮;可生化性;稳定达标某精细化工企业,年产3万t配方型水质稳定剂,生产方式为间歇式小批量生产,每生产一反应釜

2、化学品后,都需对反应釜进行清洗,清洗污水水量每天1822m3。原主要以有机聚合物一类的产品为主,其生化性较好。企业采用调节池-厌氧-好氧生化处理-沉淀处理的短流程处理工艺,自建有污水处理设施,出水满足园区接受标准DB12/356-2008(COD500mg L-1,NH3-N35mg.L-1,总磷3mg L-1)。随着企业业务发展,开始生产杀生剂和消毒剂,且产量逐年增加,其中含异噻唑啉酮衍生物的杀生剂占比达40%以上。为解决杀生剂污水对生化处理系统的严重冲击,经过研究,在原有污水处理工艺的基础上,采用微波装置对杀生剂污水进行预处理,再进入原污水处理设施。经过微波法预处理,降低了杀生剂污水中杀生

3、剂的活性物组分含量,消除了杀生剂对生化处理系统的影响,可生化性提升。经改造,污水处理设施运行稳定,出水优于园区接受标准。1污水处理设施存在的问题及原因分析1.1污水处理设施存在的问题1.1.1现有污水处理设施工艺流程为处理生产污水(污水水量每天1822m3),企业采用污水调节罐-厌氧池-好氧池-沉淀池处理工艺自建有污水处理设施。污水处理工艺流程中,生产污水进入污水调节罐,用NaOH或H2SO4调节pH至7.58.2后,泵入厌氧池进行厌氧生物处理,经厌氧充分生化处理后的出水泵入好氧池,进行好氧生物处理。经生化处理的出水进入沉淀池,通过投加PAC进行化学除磷,根据出水磷酸盐残留浓度调节加入量,出水

4、达到园区接受标准后进入清水罐,沉淀池污泥用板框压滤机脱水后,干泥外送处理,压滤机滤液泵回污水储水罐。1.1.2现有污水处理设施出现的问题2017年开始,污水处理设施出现运行不稳定,好氧池表面经常出现大量悬浮污泥,液面浮渣疏松稀薄,颜色灰暗。出水COD、NH3-N、总磷频繁超标。污泥沉降比SV最低为8%,显示其沉降性不好,微生物处理能力不足,出水水质恶化,COD峰值880mg L-1,NH3-N峰值59mg L-1总磷峰值4.5mg L-1,严重超标导致无法外排。1.2原因分析根据污水处理设施运行状况及生化处理系统运行参数情况,经调研,2017年前后生产状况的变化,2017年初企业在生产聚合物的

5、基础上,开始增加生产异噻唑啉酮衍生物为主的杀生剂和消毒剂,生产污水中开始含有较高浓度的异噻唑啉酮衍生物成分。初步判断杀生剂是导致污水处理系统无法正常运行的主要原因。因此,对聚合物生产污水、杀生剂生产污水和混合污水中的杀生剂含量及可生化性进行分析,并将杀生剂生产污水隔离,只将聚合物生产污水进入污水处理系统进行处理,以确定上述判断。杀生剂生产污水中杀生剂活性组分2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)和5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)含量达1921mg L-1;有机聚合物生产污水中不含有杀生剂成分;混合污水中杀生剂活性物含量 0.5mg L-1时,污水处理系统出水水质可以稳定达到综合

6、排放标准三级,满足园区污水接受标准。经水质分析及单独对聚合物生产污水进行处理,可以断定,杀生剂的高浓度进入是导致污水处理系统无法运行的主要原因。杀生剂短时间大量进入污水处理设施,杀灭了污水处理微生物,使生化处理系统失活,最终导致污水处理系统无法正常运行。2实验部分2.1实验方法以杀生剂生产污水为研究对象,采用微波处理小型实验装置进行处理,检测实验前后水中的活性物含量变化,确定出对杀生剂消解的最佳条件。并在此条件下对三种污水实验前后的可生化性变化进行实验研究。处理效果用消解后活性物含量表征。活性物含量测试按HG/T3657-2008标准进行测定。可生化性用BOD5/CODcr表征,CODcr测试

7、按哈希USEPA消解比色法,BOD5,测试按哈希稀释水法。2.2仪器和试剂实验用仪器:微波实验装置(乔跃JOYN-J1-3);电子天平(METTLERAL204-1);取液器(大龙,100-1000UML);滴定管;pH计(METTLERFE28);消解反应器(HACHDRB200);水质分析仪(HACHDR900);BOD分析仪(哈希B729);BOD培养箱(HACH205);溶解氧测试仪(HACHHQ30D)。实验用试剂:硫代硫酸钠标准滴定溶液(0.1mol L-1);亚硫酸氢钠溶液(0.5mol L-1);碘溶液:(0.12mol L-1);可溶性淀粉溶液(10g L-1);NaOH溶液

8、(0.5mol L-1);H2SO4溶液(0.5mol L-1);哈希COD消解试剂管;BOD营养盐缓冲剂粉枕包;BOD细菌培养液(多菌种)。2.3实验用水水质采用企业聚合生产污水、杀生剂生产污水和混合污水为试验用水。水质分析结果见表1。2.4结果与讨论2.4.1消解时间对活性物消解的影响取表1中杀生剂生产污水水样500mL,使用2450MHZ微波频率,800W微波功率,测定不同消解时间时水中活性物组分含量。水样中活性物组分含量随着微波消解时间的增加呈下降趋势,6min达到1.0mg L-1,10min时达到0.5mg L-1以下,10min之后,活性物含量趋于稳定。2.4.2消解功率对杀生活

9、性物消解的影响取表1杀生剂生产污水水样500mL,使用2450MHZ微波频率,测定时间10min,测定不同微波功率对活性物组分含量的影响。杀生剂活性物含量随着微波功率增加呈下降趋势,当微波功率达到600W时,活性物含量可达0.5mg L-1以下。2.4.3pH对杀生活性物消解的影响取表1杀生剂生产污水水样500mL,使用氢氧化钠溶液或硫酸溶液调节水样pH,在2450MHZ微波频率,600W微波功率,测定时间10min,测定pH=2、4、6、8、10、12条件下,微波对活性物组分含量的消解影响。活性物组分含量随pH升高呈现缓慢上升趋势,当水样pH为612时,活性物含量 0.5mg L-1;当水样

10、pH为26时,活性物含量达0.5mg L-1以下,pH=6时,活性物含量最低至0.48mg L-1。2.4.4微波处理对污水可生化性的影响取表1中三种生产污水水样各500mL,调节pH=6,在2450MHZ频率,600W功率下,对水样处理10min,测定处理前后杀生剂有效含量的变化及可生化性,实验结果见表2。由表2可知:处理后杀生剂生产污水中活性物组分含量降至0.48mg L-1,混合污水中活性物组分含量降至0.35mg L-1,处理后三种污水的BOD5/CODCr分别提高至0.51、0.31、0.45,可生化性较微波处理前均有明显提高。3现场实验及应用将原生产污水收集管道改造为有机聚合物污水

11、和杀生剂污水两路收集,处理回用工艺分为预处理段和生化处理段。在预处理段,杀生剂生产污水泵入微波处理装置,脱除生物毒性,微波处理装置1套,1200mm1500mm,微波频率:2450MHZ,微波功率600800W,反应时间810min,间歇运行。根据微波装置出水活性物组分含量调整微波处理装置的功率和时间。随后和聚合物生产污水分别泵入污水储水罐,进入后续生化处理阶段。3.1改造后运行情况微波预处理装置于2019年6月开始投入运行,经调试后稳定运行。升级改造后,混合污水可生化性显著提升,处理出水稳定达标,处理设施中悬浮污泥消失,沉降性能提高。同时,杀生剂产品包装也因可以处理其清洗污水,而实现了资源化

12、回收再利用。3.2改造后水质改造后进出水水质数据见表3。如表3所示:污泥沉降比SV为20%30%,沉降性较改造前显著提升,污水处理系统出水COD420mg L-1,NH3-N30mg L-1,总磷2.5mg L-1(以PO43-计),优于园区接受标准,实现稳定达标排放。1)采用微波法预处理杀生剂污水,微波功率600800W,pH在26范围内,处理时间810min,杀生剂生产污水中活性物成分可降至0.5mg L-1以下,污水可生化性提高,消除了杀生剂对污水生化处理系统的不良影响;2)采用微波-生化处理工艺,处理含杀生剂生产污水,出水水质可稳定达标排放,工艺运行稳定,同时实现杀生剂包装桶的资源化回用,企业经济效益和环保效益显著;3)微波处理装置占地面积小,设备可移动,适用于精细化工污水处理工艺的提升改造。第 8 页 共 8 页

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